乳化液廢水預(yù)處理中快速破乳技術(shù)

乳化液廢水預(yù)處理中快速破乳技術(shù)

2022-07-07 16:18:16 4

  破乳是乳化液廢水處理的關(guān)鍵步驟,目前的主流破乳方法可分為物理法、化學(xué)法。物理法主要是通過調(diào)節(jié)溫度(熱處理、冷凍與解凍)、借用外力(重力、離心、震動(dòng)、膜技術(shù)、超聲波及電磁技術(shù)等)破壞乳化液的油水界面實(shí)現(xiàn)油水分離,物理法破乳一般所需時(shí)間長(zhǎng)或能耗高?;瘜W(xué)破乳法是通過投加化學(xué)藥劑改變油水界面的性質(zhì)或強(qiáng)度來(lái)實(shí)現(xiàn)破乳,一般化學(xué)破乳對(duì)破乳劑的選擇性較強(qiáng),一般破乳后的廢水中需要增加后續(xù)氣浮、混凝等技術(shù)進(jìn)一步去除破乳后廢水中的油類或懸浮物。

  本研究從乳化液廢水快速破乳出發(fā),以化學(xué)破乳為基礎(chǔ),選用陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM)作為破乳劑,考察其破乳效果及影響因素。

  1、實(shí)驗(yàn)部分

  1.1 各指標(biāo)分析方法

  pH采用pHS-3C精密pH計(jì)測(cè)定,COD分析采用快速密閉催化消解法,含油率測(cè)定采用重量法,懸浮物(SS)測(cè)定采用重量法,熱值測(cè)定采用5E-C5500測(cè)定。

  1.2 乳化液廢水水質(zhì)

  實(shí)驗(yàn)所用廢水為某廠產(chǎn)生的乳化液廢水,其各項(xiàng)指標(biāo)見表1。

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  1.3 破乳劑的選擇

  由于大多數(shù)乳化液添加成分為陰離子表面活性劑,因此可選擇與之具有相反電荷――陽(yáng)離子的破乳劑,破壞油水界面的雙電子層結(jié)構(gòu),另外,同時(shí)兼顧所選破乳劑還需具有絮凝凝聚作用,以使在破乳的同時(shí)能夠同時(shí)去除乳化液廢水中的SS,達(dá)到破乳與絮凝的雙重目的,最終本研究選取陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM)作為破乳劑。本實(shí)驗(yàn)所用CPAM濃度為0.1%,分子量:1000萬(wàn),實(shí)驗(yàn)前先配制完成,靜置陳化12h后使用。

  1.4 實(shí)驗(yàn)方法

  1.4.1 投加量的確定

  量筒量取500mL該乳化液廢水,倒入800mL燒杯中,調(diào)整攪拌器轉(zhuǎn)速為200r/min,分別按體積比加入1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%濃度0.1%CPAM溶液,30min后停止攪拌,靜置2h后,用虹吸法取下部清液,測(cè)定COD、含油率和SS含量。

  1.4.2 攪拌速度的確定

  量筒量取500mL該乳化液廢水,倒入800mL燒杯中,加入由3.2.1確定的0.1%CPAM投加量,調(diào)整轉(zhuǎn)速分別為100r/min、150r/min、200r/min、250r/min、300r/min、400r/min,反應(yīng)30min后停止攪拌,靜置2h后,用虹吸法取下部清液,測(cè)定COD、含油率和SS含量。

  1.4.3 反應(yīng)時(shí)間的確定

  量筒量取500mL該乳化液廢水,倒入800mL燒杯中,調(diào)整轉(zhuǎn)速為1.4.2確定值,加入0.1%CPAM投加量,分別于3min、5min、8min、10min、15min、30min、60min取樣,測(cè)定COD、含油率和SS含量。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 最佳投加量的確定

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  從圖1和2可以看出,隨著CPAM投加量的增加,COD、含油率、SS去除率逐漸升高,廢水濁度也隨著投加量的增加而逐漸降低,當(dāng)CPAM投加量為0.25g/L時(shí),各指標(biāo)去除率達(dá)到最高值,出水中COD、含油率、SS濃度分別為:8440mg/L、92mg/L、0mg/L,對(duì)COD、含油率、SS去除率分別為:75.25%、96.79%和100.00%,出水澄清透明,油類和SS最終以黑色粘性油泥形式得以去除。但隨著CPAM投加量的增加,COD、含油率和SS去除效果反而下降,其主要原因是CPAM投加過量,CPAM本身是高分子有機(jī)物,過量的CPAM增加了出水中的COD,另外,由于CPAM本身帶正電荷,基于破乳和混凝的壓縮雙電層機(jī)理,過量的CPAM使粒子表面帶正電荷,根據(jù)同極相斥的原理,反而降低了油和SS的去除效果。因此,對(duì)于此廢乳化液水,CPAM的最佳投加量為0.25g/L。

  2.2 攪拌速度對(duì)處理效果的影響

  圖3為不同攪拌速度下CPAM對(duì)該乳化液廢水COD去除效果,從圖中可以看出,攪拌速度對(duì)COD去除率有一定的影響,不同攪拌速度下COD去除效果不同。第一階段隨著攪拌速度的增加COD去除效果也隨之增加,當(dāng)攪拌速度大于150r/min時(shí),進(jìn)入第二階段,COD去除效率開始不斷隨著轉(zhuǎn)速的增加而下降。主要原因?yàn)椋簲嚢杷俣忍珻PAM與乳化液廢水不能快速充分均勻的混合,在一定反應(yīng)時(shí)間內(nèi)使破乳不完全,一方面使出水中含油率增加,同時(shí)影響混凝效果,而油類和SS都會(huì)增加出水中的COD;當(dāng)攪拌速度太快時(shí),雖然有利于混勻和快速反應(yīng),但也會(huì)對(duì)已經(jīng)形成的油泥絮體進(jìn)行破壞,油泥絮體在高速的攪拌產(chǎn)生的剪切力下重新破碎為細(xì)小絮體,從而影響了處理效果。因此,該反應(yīng)攪拌速度為150r/min時(shí)COD去除效果最佳,此時(shí)COD、含油率、SS去除率分別為80.53%、92.43%和100%。

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  2.3 反應(yīng)時(shí)間的確定

  圖4為不同反應(yīng)時(shí)間下各指標(biāo)去除效果,從圖中可以看出,隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng)COD、含油率、SS去除效果逐漸上升,當(dāng)反應(yīng)進(jìn)行到十分鐘后,各指標(biāo)基本變化不大,說(shuō)明破乳效果已經(jīng)完全,因此,反應(yīng)時(shí)間定為10min。

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  綜上所述:對(duì)該廠產(chǎn)生的乳化液廢水,用CPAM作破乳劑可以取的良好的處理效果,其最佳處理?xiàng)l件為:在150r/min攪拌下,CPAM投加量0.25g/L,反應(yīng)10min,此時(shí),出水COD8400mg/L,去除率75.37%,含油率85mg/L,去除率97.04%、SS低于檢測(cè)下限,去除率100%,最終油類、SS和投加的絮凝劑以黑色團(tuán)狀粘性油泥形式去除,出水黃色透明,油水分離方便、快捷、高效,在該條件下最終出水水質(zhì)見表2。

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  3、油泥的用途探討

  破乳后產(chǎn)生的灰黑色粘性油泥含有大量的油類、高分子物質(zhì)和其他雜質(zhì),有機(jī)物含量高,具有一定的熱值,本實(shí)驗(yàn)對(duì)實(shí)驗(yàn)過程產(chǎn)生的絮體沉淀物質(zhì)分離后測(cè)定了其熱值,結(jié)果如表3所示。結(jié)果表明:油泥的熱值均高于原煤的熱值(20934kj/kg),可送往焚燒處理或作為替代性燃料。

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  4、廢水驗(yàn)證

  為了考察本法對(duì)其他乳化液廢水的適用性,特設(shè)計(jì)此實(shí)驗(yàn)。

  4.1 廢水來(lái)源與水質(zhì)

  本研究另外選取了兩種乳化液廢水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。第一種為某廠產(chǎn)生的乳化液廢水,第二種為某公司震動(dòng)膜超濾系統(tǒng)處理不同來(lái)源乳化液廢水過程中產(chǎn)生的高濃度濃縮液,廢水水質(zhì)見表4。

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  4.2 實(shí)驗(yàn)方法

  由于水質(zhì)的不同,CPAM投加量也不同,因此本驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)中對(duì)所選兩種廢水CPAM用量進(jìn)行了探索,對(duì)攪拌速度和反應(yīng)時(shí)間不在研究,主要是探究此法的普適性,具體實(shí)驗(yàn)方法如下:量筒分別量取300mL上述兩種廢水于1000mL燒杯中,調(diào)整攪拌速度150r/min,分別加入不同量的0.1%CPAM溶液,反應(yīng)10分鐘后取樣檢測(cè)廢水中的COD、含油率和SS。

  4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

  CPAM對(duì)所選兩種乳化液廢水均有一定的去除效果,隨著投加量的增加,COD、含油率和SS的去除效果變化趨勢(shì)與之前實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象基本一致,出水澄清透明略帶黃色,油類、SS以灰黑色粘性油泥的形式去除。驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)中所選第一種乳化液廢水CPAM最佳用量為1.2g/l,此時(shí)COD、含油率、SS去除率分別為:90.64%、98.04%和99.92%;濃縮液CPAM最佳使用量為2g/L,此時(shí)COD、含油率、SS去除率分別為:94.75%、90.98%和99.90%。由此可見,雖然不同的乳化液廢水CPAM用量不同,但對(duì)主要以陰離子表面活性劑的乳化液廢水,CPAM破乳技術(shù)有一定普適性,兩種乳化液廢水處理效果見圖5、圖6。

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  5、結(jié)論

  本文從乳化液廢水處理化學(xué)破乳機(jī)理出發(fā),選用陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM)做破乳劑,處理不同乳化液廢水,得出以下結(jié)論:

  (1)對(duì)實(shí)驗(yàn)所用乳化液廢水有較好的處理效果,處理?xiàng)l件為:在150r/min攪拌下,CPAM投加量0.25g/L,反應(yīng)10min,COD、含油率、SS去除率分別為:75.37%、97.04%和100%,破乳效果好,效率高;

  (2)選用其他某廠家乳化液廢水及某公司震動(dòng)膜超濾系統(tǒng)處理不同來(lái)源乳化液廢水產(chǎn)生的濃縮液實(shí)驗(yàn)中,所選第一種乳化液廢水CPAM投加量為1.2g/L,此時(shí)COD、含油率、SS去除率分別為:90.64%、98.04%和99.92%;某公司震動(dòng)膜超濾系統(tǒng)處理不同來(lái)源乳化液廢水過程中產(chǎn)生的高濃度濃縮液CPAM投加量為2g/L時(shí),COD、含油率、SS去除率分別為:94.75%、90.98%和99.90%。結(jié)果表明,對(duì)主要以陰離子表面活性劑的乳化液廢水,CPAM破乳技術(shù)有一定普適性,但不同乳化液廢水破乳劑CPAM用量不同;

  (3)破乳過程中產(chǎn)生的油泥具有較高的熱值,可送往焚燒處理或作為替代性燃料使用。(來(lái)源:集惠瑞曼迪斯(上海)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司,瑞曼迪斯(上海)工業(yè)科技有限公司)