高鹽分低放射性廢水膜蒸餾處理技術(shù)

2022-05-19 10:39:02 8

  核燃料循環(huán)的各個(gè)工藝試驗(yàn)環(huán)節(jié)均會(huì)產(chǎn)生低水平放射性廢水(簡(jiǎn)稱“低放廢水”),如鈾轉(zhuǎn)化純化的含鈾含氟低放廢水、核電站的含硼酸低放廢水、核燃料后處理的各類復(fù)雜低放廢水、乏燃料后處理產(chǎn)生的高鹽分低放廢水等等。為了保護(hù)環(huán)境和人類健康,這些廢水必須經(jīng)過(guò)安全、經(jīng)濟(jì)和有效的處理處置。目前此類廢水雖得到較為有效的處理處置,但仍存在處理工藝流程復(fù)雜、成本高、效率低等問(wèn)題。

  膜蒸餾作為一種新型膜分離技術(shù)已逐漸引起了廣泛關(guān)注,相比傳統(tǒng)的低放廢水處理方法,如蒸發(fā)法、化學(xué)沉淀法、過(guò)濾法、離子交換法或這幾種工藝的組合,膜蒸餾技術(shù)具有工藝流程簡(jiǎn)單、應(yīng)用成本低、效率高等諸多優(yōu)點(diǎn),尤其是對(duì)高鹽分廢水的濃縮結(jié)晶處理具有不可代替的優(yōu)越性。

  本研究以某核設(shè)施產(chǎn)生的高含鹽量低放廢水為處理對(duì)象,以其主要化學(xué)組成Ca(NO3)2、Al(NO3)3為模擬源項(xiàng)配制料液,研究氣隙式膜蒸餾組件系統(tǒng)操作溫度、流量及濃度對(duì)膜通量、截留率的影響,并驗(yàn)證該系統(tǒng)對(duì)真實(shí)高鹽分低放廢液的凈化效果。

  1、實(shí)驗(yàn)部分

  1.1 膜蒸餾關(guān)鍵性能評(píng)價(jià)參數(shù)

  膜蒸餾是一種采用微孔疏水膜以膜兩側(cè)蒸汽壓力差為傳質(zhì)驅(qū)動(dòng)力的新型膜分離過(guò)程。如圖1所示,冷熱側(cè)的水溶液被疏水微孔膜分開(kāi),由于膜的疏水性,因此兩側(cè)的水溶液均不能透過(guò)膜孔進(jìn)入另一側(cè),而熱側(cè)水溶液與膜界面的水蒸汽分壓高于冷側(cè),水蒸汽就會(huì)從熱側(cè)(高蒸汽壓)穿過(guò)膜孔進(jìn)入冷側(cè)(低蒸汽壓)而冷凝,這個(gè)蒸發(fā)-傳質(zhì)-冷凝過(guò)程稱其為膜蒸餾過(guò)程。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  膜通量,指單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)單位膜面積的餾出液體積,計(jì)算式為:

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  式中,J為膜通量,V為一定時(shí)間內(nèi)餾出液體積,A為有效蒸發(fā)膜面積,t為收集V餾出液所需時(shí)間。

  截留率,表征膜蒸餾過(guò)程的去污效果,計(jì)算式:

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  式中,R為截留率,ρF和ρP分別為原料液和餾出液中離子的質(zhì)量濃度。

  凈化系數(shù)DF,指廢液處理前的放射性活度AF與凈化廢液的活度AP之比。

  1.2 材料及設(shè)備

  硝酸鈣(Ca(NO3)2?4H2O),硝酸鋁(Al(NO3)3?9H2O),分析純;無(wú)離子水,低放廢水,某核公司。

  膜組件,管式組件(PTFE);磁力循環(huán)泵,DR-3;恒溫循環(huán)器,DTY-8A;光譜分析儀,300X;電子天平,WT-B50001;電導(dǎo)率儀,DDSJ-308A。

  1.3 實(shí)驗(yàn)原理

  采用管式膜組件,以氣隙式膜蒸餾方式開(kāi)展實(shí)驗(yàn)。膜蒸餾實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)如圖2所示。

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  熱側(cè)料液在原水槽中加熱至指定溫度時(shí)由磁力循環(huán)泵經(jīng)預(yù)過(guò)濾器至膜組件熱側(cè)后又返回原水槽,冷卻水在冷水槽經(jīng)磁力循環(huán)泵至制冷水槽換熱,后至膜組件冷側(cè)又返回冷水槽,如此熱側(cè)、冷側(cè)循環(huán)建立,熱側(cè)料液在蒸汽壓差的作用下發(fā)生揮發(fā),水蒸氣通過(guò)膜后被冷卻形成凈化水。

  1.4 實(shí)驗(yàn)方法及內(nèi)容

  模擬料液配制以Ca(NO3)2、Al(NO3)3為源項(xiàng)配制Al3+與Ca2+摩爾比1:1的不同含量硝酸鹽混合溶液。熱實(shí)驗(yàn)分析檢測(cè)廢水總α放射性比活度Σα為1.26kBq/L、總β放射性比活度Σβ為30.4kBq/L,同時(shí)調(diào)節(jié)配制不同鹽分含量的廢液開(kāi)展熱驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)。

  實(shí)驗(yàn)過(guò)程以熱側(cè)流量、熱側(cè)溫度、熱側(cè)鹽含量為變量,以硝酸鹽混合溶液為原料液進(jìn)行實(shí)驗(yàn)得出優(yōu)化的工藝運(yùn)行控制參數(shù),考慮到處理高酸廢液,故研究不同酸度對(duì)膜蒸餾效果的影響,后在優(yōu)化工藝運(yùn)行條件下開(kāi)展熱實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

  數(shù)據(jù)采集以實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)穩(wěn)定30min后開(kāi)始,每隔10min分別取原料液和冷凝液,冷卻至室溫后進(jìn)行電導(dǎo)率測(cè)量,單一控制條件下數(shù)據(jù)平行采集5次。

  冷實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算以電導(dǎo)率(電導(dǎo)率與溶液中溶質(zhì)的質(zhì)量濃度在一定范圍內(nèi)成線性關(guān)系)表征鹽的質(zhì)量濃度,計(jì)算膜通量和截留率;熱實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算以廢液放射性比活度,計(jì)算凈化系數(shù)。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 熱側(cè)循環(huán)流量的影響

  熱側(cè)溶液鹽分的質(zhì)量濃度10g/L,溫度65℃,冷側(cè)循環(huán)體積流量qV1=2m3/h,溫度20℃,該操作條件下熱側(cè)循環(huán)流量qV2對(duì)膜通量及截留率的影響見(jiàn)表1。

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  由表1可知,隨著熱側(cè)循環(huán)流量的增加,膜通量增加較為明顯,而截留率均保持在99.8%以上。原因是熱側(cè)循環(huán)流速升高能夠改變膜表面處液體流動(dòng)狀態(tài),增大傳熱傳質(zhì)系數(shù),減少膜表面與料液主體之間的溫差和含量差,從而降低了溫差極化和含量極化作用的影響,膜通量提高。膜通量最高出現(xiàn)在熱側(cè)循環(huán)流量為2m3/h時(shí),超過(guò)該通量略有下降趨勢(shì),原因可能是流量過(guò)大,熱交換產(chǎn)生的蒸汽未及時(shí)冷卻就已被熱側(cè)帶走,故通量略程下降趨勢(shì)。

  熱側(cè)流量的提高可增加膜通量,截留率均保持在較高水平,根據(jù)實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù),熱側(cè)循環(huán)流量保持在2m3/h為宜。

  2.2 熱側(cè)循環(huán)溫度的影響

  熱側(cè)溶液鹽分質(zhì)量濃度10g/L,熱側(cè)、冷側(cè)循環(huán)體積流量均為2m3/h,冷側(cè)溫度20℃。該操作條件下熱側(cè)溶液溫度對(duì)膜通量及截留率的影響見(jiàn)表2。

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  由表2可知,隨著熱側(cè)溶液溫度的升高,膜通量升高,尤其在55℃到65℃時(shí)較為明顯,之后趨于平穩(wěn),說(shuō)明熱側(cè)溫度對(duì)膜通量的影響較大;截留率均保持在99.8%以上。但熱側(cè)溫度超過(guò)65℃時(shí)截留率略有下降。原因是熱側(cè)溫度的升高使膜兩側(cè)的溫差增大,從而提高了水蒸氣通過(guò)膜壁的推動(dòng)力,導(dǎo)致有更多的蒸汽透過(guò)膜孔;另外提高溫度可降低溶液黏度,減弱濃差極化效應(yīng),提高水蒸氣的擴(kuò)散系數(shù)。故溫度升高時(shí)通量增大較為明顯,而隨著溫度的升高,推動(dòng)力增加導(dǎo)致有少數(shù)離子透過(guò),所以截留率略有下降。

  熱側(cè)溫度對(duì)通量的增加有積極的推動(dòng)作用,截留率雖受溫度影響,但仍保持在較高水平。根據(jù)實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù),考慮經(jīng)濟(jì)能耗等因素,熱側(cè)溫度保持在65℃為宜。

  2.3 熱側(cè)料液鹽含量的影響

  熱側(cè)、冷側(cè)循環(huán)體積流量均為2m3/h,熱側(cè)、冷側(cè)溫度分別為65、20℃,該操作條件熱側(cè)溶液含量對(duì)膜通量及截留率的影響見(jiàn)表3。

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  由表3可知,隨著熱側(cè)溶液含量的增加,膜通量明顯降低,從質(zhì)量濃度10g/L到320g/L下降了約1/3。原因是熱測(cè)溶液鹽含量越大,膜兩側(cè)的蒸汽驅(qū)動(dòng)壓越低,從而降低了膜通量。截留率先升高后降低,但仍保持在較高水平,分析原因是鹽含量在一定范圍(初步判定質(zhì)量濃度低于150g/L)升高時(shí)可溶鹽離子附著于膜表面,減小了膜結(jié)構(gòu)中的裂隙,即膜孔徑有所減小,利于截留率的升高,但超過(guò)此范圍時(shí),鹽離子數(shù)量增多少數(shù)離子可穿過(guò)膜進(jìn)入冷側(cè)從而降低了截留率。

  2.4 料液酸度的影響

  考慮到該項(xiàng)技術(shù)今后可能處理高酸廢水,故又進(jìn)行了不同硝酸含量的影響實(shí)驗(yàn)(鹽的質(zhì)量濃度均為10g/L)。隨著冷、熱側(cè)液體循環(huán)運(yùn)行一段時(shí)間后,待裝置的產(chǎn)水量達(dá)到穩(wěn)定時(shí),每10min取樣1次,結(jié)果見(jiàn)表4。

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  由表4可知,各硝酸含量下通量與截留率變化不大,表明該類型膜材質(zhì)在酸性條件下也能較好運(yùn)行。

  2.5 熱實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

  調(diào)節(jié)熱側(cè)循環(huán)體積流量為2m3/h、溫度為65℃,冷側(cè)循環(huán)體積流量為2m3/h、溫度為12℃。熱實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。

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  由表5可知,餾出液中總α放射性比活度(Σα)、總β放射性(Σβ)的基本穩(wěn)定,且遠(yuǎn)低于GB8978-1996排放標(biāo)準(zhǔn)(Σα≤1Bq/L,Σβ≤10Bq/L),凈化系數(shù)大于103。

  3、結(jié)論

  熱側(cè)循環(huán)流量對(duì)膜蒸餾通量的影響是較為顯著的。提高熱側(cè)的循環(huán)流量能夠提高氣隙式膜蒸餾的通量。熱側(cè)循環(huán)體積流量選擇為2m3/h,既不會(huì)帶來(lái)過(guò)多的能耗,還能確保得到最佳的膜通量。

  熱側(cè)溫度對(duì)膜蒸餾通量的影響明顯。對(duì)于實(shí)驗(yàn)溫度來(lái)說(shuō),65℃過(guò)后通量的增加趨勢(shì)有所減緩,且截留率略有下降,在保證膜蒸餾通量的前提下,熱側(cè)溫度選擇65℃較為合適。

  熱側(cè)溶液鹽含量的逐漸增加,膜通量呈下降趨勢(shì),鹽含量達(dá)一定截留率也略有下降,但質(zhì)量濃度320g/L相比10g/L條件膜通量下降約1/3,截留率下降0.08%,驗(yàn)證了該類型組件對(duì)高含鹽量廢液處理的可行性。

  綜上所述,當(dāng)冷側(cè)、熱側(cè)溫度分別維持在20、65℃,冷側(cè)、熱側(cè)體積流量均控制在2m3/h時(shí)的膜蒸餾運(yùn)行效果為佳。

  熱驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)表明,該技術(shù)對(duì)高鹽分低放廢水具有較好的凈化效果,實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi),氣隙式組件產(chǎn)生的餾出液凈化系數(shù)大于103,控制指標(biāo)遠(yuǎn)低于GB8978-1996排放標(biāo)準(zhǔn)。

  研究結(jié)果表明,膜蒸餾技術(shù)基本適用于多類型低放廢水的處理,可用于其它涉核單位低放廢水的凈化濃縮處理。(來(lái)源:中核四?四有限公司第二分公司)