制藥廢水組合處理工藝

2022-04-08 13:06:17 10

  北陸藥業(yè)滄州分公司產生的廢水主要包括生產工藝廢水、清場廢水、生活污水、純水制備系統(tǒng)排水、洗氣塔廢水、循環(huán)冷卻系統(tǒng)排水等,其中循環(huán)冷卻系統(tǒng)排水直接進臨港園區(qū)污水處理廠,其他廢水經廠區(qū)污水站處理后排入臨港園區(qū)污水處理廠。

  當前環(huán)保形勢需要,也為了企業(yè)自身的發(fā)展,公司建設規(guī)模為50m3/d的污水處理站,使排放廢水的PH、COD、BOD、氨氮、懸浮物等指標滿足臨港開發(fā)區(qū)污水處理廠的接收要求。

  1、采取的工藝流程

  1.1 對公司的產品類別和生產工藝進行分析

  廢水產生量為37.11m3/天,按每年300天理論量為1.1133萬m3/年。建設污水處理站考慮水量的波動性,實際設計處理能力為2m3/h,24h連續(xù)運行,即50m3/天。

  生產中工藝廢水、清場廢水以及洗氣塔廢水中有機物含量較高,在進行生化處理之前需進行預處理,從而降低污染物濃度,提高廢水的可生化性能。

  生活廢水、純水制備系統(tǒng)排水以及經預處理后排放廢水,由于可生化性高,直接進入生化處理階段。

  1.2 進出水指標

  污水處理站進水水質指標:CODcr≤11000mg/L,BOD≤2700mg/L,SS≤2100mg/L,NH3-N≤120mg/L,pH為6~9。

  根據環(huán)境影響報告書及其批復文件結合園區(qū)納管排污標準,企業(yè)廢水排放執(zhí)行園區(qū)污水處理廠接納的標準:CODcr≤200mg/L,BOD≤150mg/L,SS≤150mg/L,NH3-N≤20mg/L,pH為6~9。

  1.3 設計工藝路線

  綜合污水處理系統(tǒng)包括預處理、生物處理、深度氧化處理三個階段。

  由于廢水懸浮物含量較高;一期中藥提取有機溶媒乙醇含量高;二期原料藥生產中原輔材料、中間體和產品中,有機物成份復雜,可被生物降解性一般;同時原料藥生產中含有部分生物活性抑制物質。使廢水的色度較高,表現(xiàn)出很高的CODcr、SS等。

  針對以上情況,高濃度廢水預處理擬采用“鐵碳微電解+氣浮”,經預處理后與低濃度廢水混合后采用“調節(jié)池+ABR反應器+A/O反應池+沉淀池+臭氧氧化”的組合處理工藝。

  1.4 設計采取的工藝流程如下圖所示

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  1.5 主要工序設計參數

  (1)集水井

  鋼筋混凝土結構,1座,尺寸:4000mm×3000mm×3600mm,有效容積為33m3,內置潛污泵,將高濃廢水提升至鐵碳微電解罐。

  (2)鐵碳微電解罐

  碳鋼防腐,1臺,直徑:2000mm,高3500mm,內置鐵碳微電解填料,底部設置布水裝置,出水自流進入氣浮池。

  (3)氣浮裝置

  碳鋼防腐,1臺,尺寸:3500mm×1200mm×1500mm,設有溶氣泵、刮渣機、攪拌器及加藥裝置。出水自流進入調節(jié)池與低濃度廢水混合。

  (4)調節(jié)池

  鋼筋混凝土結構,2座,1#調節(jié)池尺寸為:3400mm×2000mm×5800mm,有效容積為39.44m3;2#調節(jié)池尺寸為:3400mm×4000mm×5800mm,有效容積為78.88m3。水力停留時間48h,池內放置兩臺潛流攪拌機,采用低速推流式,呈對角線形成環(huán)流攪拌,出水泵送至ABR反應池。

  (5)ABR反應器

  鋼筋混凝土結構,1座,尺寸:2500mm×12600mm×7000mm,有效容積為160m3,水力停留時間76.8h。該池采用升流式混合型厭氧反應器形式,采取底部進水。采取推流式厭氧濾池形式,共分5格,每格尺寸為2500mm×2160mm×7000mm,出水自流至A/O反應池。

  (6)A/O反應池

  鋼筋混凝土結構,2座,采取2套并聯(lián)運行,按照推流式設計。A池尺寸:3000mm×2000mm×5000mm,總有效容積為54m3,水力停留時間25.9h。O池尺寸:6000mm×3000mm×5000mm,總有效容積為154m3,水力停留時間73.9h,內部懸掛軟性纖維填料,填料層高度為2500mm;采用三葉羅茨鼓風機進行曝氣,設計氣水比為80:1,底部布置球冠型可張微孔曝氣頭,好氧池混合液自流進入沉淀池。

  (7)沉淀池

  鋼筋混凝土結構,尺寸:3000mm×3000mm×4500mm,采用豎流式的沉淀池形式,設計的表面負荷為0.45m/(m.h),水力停留時間7.0h,底部剩余污泥通過污泥回流泵提升至污泥濃縮池,出水自流至中間水池,再通過泵提升至臭氧反應罐。

  (8)臭氧反應罐

  碳鋼內襯玻璃鋼防腐,1臺,直徑:1600mm,高4500mm,配有臭氧發(fā)生器、制氧機裝置。達標廢水通過外排水池直接外排。

  (9)污泥濃縮池

  鋼筋混凝土結構,尺寸:3000mm×2000mm×4500mm,總有效容積為20m3,采取以重力濃縮形式,濃縮后通過污泥螺桿泵送至疊螺污泥脫水機處理。

  2、系統(tǒng)調試與運行

  2017年9月污水處理站設施設備全部安裝完成,開始全流程運行調試,從其他制藥企業(yè)運來活性污泥進行接種培養(yǎng),一個月后鏡檢污泥內微生物存活良好。

  企業(yè)正常運營后為階段性生產方式,實際生產過程中平均廢水量在60m3/d左右,進水水質CODcr在4000~8500mg/L。系統(tǒng)采取逐步增大進水濃度的調試方法,直至滿負荷運行。調試3個月后,運行基本穩(wěn)定,出水水質CODcr平均在100~180mg/L,在設計標準范圍內,并滿足臨港化工園區(qū)污水處理廠的接收標準,CODcr平均去除率達到95%以上,濕污泥(含水率80%)產生量約12kg/d。該污水處理站2017年12月通過竣工驗收,驗收監(jiān)測的結果為:

  CODcr:80~150mg/L,SS:70~100mg/L,NH3-N:0.5~10mg/L,pH:6.54~7.87,能滿足環(huán)評要求和臨港園區(qū)污水處理廠的接收標準。

  污水處理站驗收后進入正常運營階段,按照污水站的管理要求,企業(yè)每日對處理后的廢水監(jiān)測CODcr、NH3-N、SS,同時每月作監(jiān)督性監(jiān)測,結果CODcr在75~178mg/L,未出現(xiàn)超標現(xiàn)象,運行穩(wěn)定,處理效果良好。

  3、設備設施的運行狀況

  (1)企業(yè)正常運營期間進水量超過設計水量要求,因此將兩組A/O反應系統(tǒng)全部投入使用,采取并聯(lián)運行的方式進行運行,保證了污水處理量的要求。同時進水CODcr濃度低于設計指標,正好滿足了污水站當初設計負荷的要求,保證了污水站長期穩(wěn)定運行。

  (2)污水處理站采取委托第三方運營方式,按照合同約定和運營管理要求,運營公司對污水處理站設備定期維護、保養(yǎng),主要設備如鼓風機、潛流攪拌機等均運行良好。運行中好氧池中的個別曝氣頭出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,潛水泵發(fā)生故障等,都及時維修,保證系統(tǒng)的正常運行。

  (3)企業(yè)的生產方式為以銷定產,生產計劃隨著市場情況進行調整,導致污水處理站進水濃度差異性較大,為避免對后續(xù)工藝造成沖擊,特設高濃度調節(jié)池和低濃度調節(jié)池各一座。集水井出水首先進入調節(jié)池,在調節(jié)池內進行水質、水量以及pH值調節(jié)后,再進入下一級處理單元。同時在生化系統(tǒng)末端考慮臭氧高級氧化裝置,若生化出水可以達標,無需經過臭氧反應罐可以直接外排,若生化出水不達標,需要經過臭氧高級氧化反應后達標外排。此設計考慮了污水站系統(tǒng)的節(jié)能。

  (4)污泥脫水采用了疊螺污泥脫水機,該設備優(yōu)點為:適用于高、低粘度的各類型污泥;能實現(xiàn)自動控制;不易堵塞;一體化的整體設計,設計緊湊,大幅度節(jié)省運行費用;運行成本低并且沒有二次污染。

  4、污水處理站的能耗

  污水處理站正式運行以來,每日耗電量大約500kWh,按照平均水量60m3/d計,則能耗為8.33(kWh/m3),能耗相對處于較低水平。

  5、結論

  (1)該工程采取采用“鐵碳微電解+溶氣氣浮+調節(jié)池+ABR反應器+A/O反應池+沉淀池+臭氧氧化”的組合處理工藝,是綜合考慮北陸藥業(yè)產生廢水的水質特點,本著技術先進、運行可靠、操作管理簡單、節(jié)約能耗的原則,使廠區(qū)內廢水達到排放標準。

  (2)系統(tǒng)采用ABR水解酸化反應器,將廢水中不易降解的難生化的大分子有機物,水解成易生化的小分子有機物。本項目的水解酸化池CODcr去除率達到65%,一方面降低了污染負荷,另一方面提高了廢水的可生化性,從而提高了后續(xù)好氧生化池CODcr的去除率。同時在負荷較低時,ABR反應器起到水解酸化的作用,在負荷較高時,可以達到徹底分解污染物,產生甲烷的完全厭氧的作用。

  (3)調節(jié)池采用潛流攪拌機,呈對角線形成環(huán)流攪拌,能夠充分調節(jié)水質,形成缺氧攪拌,相當于延長了水解酸化工藝的停留時間,起到一定的預處理作用[7]。

  (4)沉淀池污泥通過污泥回流泵提升至A池,剩余污泥提升進入污泥濃縮池,減少了污泥的排放量,降低了污泥處理成本。

  總之“ABR反應器+A/O反應池+沉淀池+臭氧氧化”的處理工藝,自動化程度較高,不需要嚴格的控制條件,出水水質穩(wěn)定,CODcr的總去除率達到95%以上,能滿足企業(yè)廢水排放要求。(來源:北京北陸藥業(yè)股份有限公司)