低碳源投加:自養(yǎng)脫氮濾池運行案例

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2021-08-31 14:18:30 10

全康環(huán)保:導(dǎo) 讀

自養(yǎng)脫氮濾池作為污水處理廠二級生化后的深度脫氮技術(shù),選用2~3 mm粒徑的自養(yǎng)活性濾料,穩(wěn)定實現(xiàn)出水TN≤10 mg/L,且零(或低)碳源添加,助力降碳排量。下向流的自養(yǎng)脫氮濾池,HRT約20 min,進(jìn)水DO高于4 mg/L時,平均脫氮濃度仍達(dá)8.50 mg/L,脫氮率67%,脫氮負(fù)荷0.64 kg/(m3?d),其藥耗較異養(yǎng)脫氮時可降耗30%~50%,宜控制脫氮濾池的進(jìn)水DO≤2 mg/L。自養(yǎng)脫氮濾池需長期關(guān)注NO2-N、S2-、SO42-等副產(chǎn)物累積的不利影響。

1 項目工程概況

1.1 項目基本概況

某園區(qū)污水處理廠設(shè)計處理規(guī)模4萬m3/d,污水處理流程采用預(yù)處理-多級AO生化-深床脫氮濾池-臭氧接觸池-BAF-高效沉淀池-濾布濾池-接觸消毒池。項目設(shè)計水質(zhì)見表1,未列進(jìn)水指標(biāo)需達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015),建成初期出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級A,其中COD≤40 mg/L,2019年12月底前完成進(jìn)一步提標(biāo)改造,尾水從2020年1月起達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)準(zhǔn)Ⅳ類。

表1 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)

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注:括號內(nèi)為溫度≤12 ℃時指標(biāo)。

1.2 自養(yǎng)脫氮濾池技改及啟動情況

原異養(yǎng)深床脫氮濾池情況:采用一組4格并聯(lián),下向流過流形式,設(shè)計濾速5.4 m/h,停留時間20 min,填充石英砂濾料(粒徑2.0~3.0 mm),填充深度1.85m。濾料下設(shè)礫石承托層,進(jìn)水通過上層堰槽配水,出水及反洗之配水配氣采用HDPE材質(zhì)的T型濾磚(中心用水泥密實填充),見圖1所示。

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圖1 脫氮濾池結(jié)構(gòu)示意

自養(yǎng)脫氮濾池技改實施情況:將4格砂濾料升級替換為自養(yǎng)緩釋活性濾料(硫系多核復(fù)合物改性),粒徑2.0~3.5 mm;1~4分格濾床填充同高度的活性濾料,其底部預(yù)留0、10cm、20cm、30 cm砂濾料,以考察雙層復(fù)合濾床對SS過濾截留對比效果。

自養(yǎng)脫氮濾池接種啟動與馴化:初始啟動時,從生化池直接取活性污泥作為種泥,單格分3~4批次投泥(每批次間隔1~2 d,并同步進(jìn)水、停止出水、開啟底部放空,便于污泥與原水滲透至濾料深層、與活性濾料充分接觸附著掛膜),每次投加污泥量按濾料區(qū)容補充1 000~1 500 mg/L污泥濃度左右,并投加少量活化菌液,平均4周左右完成啟動馴化。

2 污染處理效能

2.1 污染物去除情況

2.1.1 TN、NO3-N指標(biāo)

自養(yǎng)脫氮濾池(后文簡稱:濾池)整體及1~4分格濾床的進(jìn)出水TN、NO3-N濃度的變化見圖2~圖3,濾池進(jìn)水的TN濃度在13.1~19.5 mg/L(均值15.3 mg/L)、NO3-N濃度為9.38~17.0 mg/L(均值12.9 mg/L),濾池出水的TN濃度在2.92~10.9 mg/L(均值6.63 mg/L)、NO3-N濃度為0.53~7.93 mg/L(均值4.40 mg/L)。

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圖2 自養(yǎng)脫氮濾池的進(jìn)出水TN指標(biāo)變化

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圖3 自養(yǎng)脫氮濾池進(jìn)出水NO3-N指標(biāo)變化

自養(yǎng)脫氮濾池的TN、NO3-N濃度的消減見圖4~圖5,總體TN、NO3-N平均分別消減8.75 mg/L、8.50 mg/L;其中1~4分格NO3-N平均消減濃度依次為:8.31 mg/L、8.46 mg/L、8.51 mg/L、8.86 mg/L。TN、NO3-N平均脫氮率分別為58%、67%。


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圖4 自養(yǎng)脫氮濾池的進(jìn)出水TN消減濃度變化

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圖5 自養(yǎng)脫氮濾池的進(jìn)出水NO3-N消減濃度變化

2.1.2 SS指標(biāo)

自養(yǎng)脫氮濾池的SS濃度變化見圖6,濾池進(jìn)水SS濃度為17.6~32.4 mg/L(均值26.1 mg/L),濾池出水SS濃度為6.5~9.1 mg/L(均值7.6 mg/L);其中1~4分格出水SS濃度均值依次為7.3 mg/L、7.0 mg/L、6.9 mg/L、7.1 mg/L。

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圖6 自養(yǎng)脫氮濾池的進(jìn)出水SS指標(biāo)變化

2.2 副效物累積情況

2.2.1 NO2-N、S2-指標(biāo)

自養(yǎng)脫氮濾池的NO2-N、S2濃度的變化見圖7,濾池進(jìn)、出水及1~4分格的NO2-N濃度在0.12~0.21 mg/L變化,S2-濃度在0.01~0.02 mg/L變化。

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圖7 自養(yǎng)脫氮濾池的進(jìn)出水NO2-N、S2-指標(biāo)變化

2.2.2 SO42-指標(biāo)

自養(yǎng)脫氮濾池的SO42-濃度的變化見圖8,濾池進(jìn)、出水SO42-濃度均值分別為391 mg/L、480mg/L,SO42-濃度平均增幅89 mg/L。采用氣體檢測儀對濾池濾料層及池頂部環(huán)境布點、檢測H2S濃度為0。

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圖8 自養(yǎng)脫氮濾池的進(jìn)出水SO2-4指標(biāo)變化

2.3 脫氮、耗料的實際參數(shù)

2.3.1 脫氮負(fù)荷

自養(yǎng)脫氮濾池的NO3-N去除容積負(fù)荷(簡稱脫氮負(fù)荷,以DNv計)的變化見圖9,總體DNv值為0.56~0.78 kgNO3-N/(m3?d),均值0.64。

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圖9 自養(yǎng)脫氮濾池的NO3-N去除容積負(fù)荷變化

2.3.2 濾料損耗

自養(yǎng)脫氮濾池的料/氮比計算如式(1)所示,其變化見圖10,總體(SO42)△/N△比在8.79~13.20(均值10.55),近似折算S0△/N△比約為3.1~4.63(均值3.70)。

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式中 S0△N△――濾池的料/氮比,g/g;

S0△――每日進(jìn)出濾池的活性濾料平均消耗濃度,mg/L;

N△――每日進(jìn)出濾池的NO3-N平均去除濃度,mg/L;

(SO42)△――每日進(jìn)出濾池的SO2-4平均產(chǎn)生濃度,mg/L;

32――硫的摩爾質(zhì)量,g/mol;

96――硫酸鹽的摩爾質(zhì)量,g/mol;

a――濾料中硫質(zhì)活性有效成分比例,約為0.95。

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圖10 自養(yǎng)脫氮濾池的料/氮比指標(biāo)變化

2.3.3 參數(shù)關(guān)聯(lián)性

自養(yǎng)脫氮濾池的脫氮負(fù)荷、水力停留時間、氮濃度、濾料深度、過流濾速等參數(shù)在工程設(shè)計時應(yīng)平衡考量、合理定值,特別與過流方式有關(guān)(上向流或下向流),參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)見式(2),一定的NO3-N底物濃度范圍,脫氮負(fù)荷與脫氮濃度、過流濾速正相關(guān),與水力停留時間、濾料深度負(fù)相關(guān)。

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式中 DNv――濾池的脫氮負(fù)荷,kgNO3-N/(m3?d);

Q――進(jìn)出濾池的處理水量,m3/d;

V――濾池濾料層的容積,m3;

N△――每日進(jìn)出濾池NO3-N的平均去除濃度,mg/L;

HRT――空床水力停留時間,h;

H――自養(yǎng)濾料的填充深度,m;

q――平均過流濾速或水力表面負(fù)荷,m/h。

3 討論與分析

3.1 自養(yǎng)與異養(yǎng)脫氮濾池的效費對比

3.1.1 污染消減效益

自養(yǎng)脫氮濾池作為二級生化后的深度脫氮技術(shù),對于TN、SS具有協(xié)同脫氮降濁效果,由于零(或低)碳源添加,且能降碳排量。非碳自養(yǎng)活性濾料作為電子供體、以無機碳作為能源實現(xiàn)化能自養(yǎng)生物反應(yīng),無需添加有機碳源、避免如異養(yǎng)脫氮濾池外碳源帶來的COD穿透風(fēng)險。作為新建單元或基于原有DN濾池(陶粒濾料)、異養(yǎng)深床濾池(石英砂濾料)的利舊技改中,通過引入活性自養(yǎng)濾料、優(yōu)化濾池配置參數(shù),在優(yōu)Ⅴ類高標(biāo)出水處理技術(shù)保障中具有良好的應(yīng)用前景。

3.1.2 運行藥耗

對比相較于異養(yǎng)脫氮濾池,自養(yǎng)脫氮濾池既節(jié)省了砂濾料的一次基建采購費用,且脫氮藥耗相較于異養(yǎng)碳源節(jié)省30%~50%,這與相關(guān)試驗研究結(jié)論相近,對比分析見表2示。

表2 自養(yǎng)與異養(yǎng)脫氮濾池的經(jīng)濟對比

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注:兩脫氮濾池對比結(jié)果:每萬噸處理規(guī)模,均去除5 mgN/L時,第一年即可收回濾料更換費用并盈余,第2年起可節(jié)約50萬元/年以上的脫氮費用。

需說明的時,每1~2月開展一次濾池濾料表層的縱向位移,復(fù)核活性濾料的月度累積損耗量,以便與式(1)的計算損耗量進(jìn)行兩種方法比對校核。當(dāng)脫氮效果持續(xù)一周低于預(yù)期目標(biāo)時、或于冬季低水溫到來前,進(jìn)行適當(dāng)補料(補料操作前需降水位露出濾料表層,補料后應(yīng)攤鋪均勻)。當(dāng)自養(yǎng)脫氮濾池進(jìn)水TN本底值已較低、單元無脫氮需求時,可通過增設(shè)超越管線,或減少濾池投運系列等措施(人為減少HRT),避免自養(yǎng)濾料無效損耗。

3.2 自養(yǎng)脫氮濾池的設(shè)計參數(shù)

3.2.1 濾料優(yōu)選

傳統(tǒng)的單質(zhì)硫粉、硫化鈉、硫代硫酸鈉、硫鐵礦等單一或復(fù)合物,均可作為硫循環(huán)反硝化的電子供體,實現(xiàn)硫基自養(yǎng)生物脫氮。周婭等采用液體硫代硫酸鈉(替代硫磺)聯(lián)合硫鐵礦,實現(xiàn)廢水脫氮,并改善微生物與電子供體之間的傳質(zhì)并減緩系統(tǒng)堵塞。利用單質(zhì)硫為電子供體進(jìn)行生物脫氮時,高硝氮進(jìn)水負(fù)荷下出水中存在大量SO42-,當(dāng)硫酸鹽還原菌SRB存在時可能會釋放大量H2S氣體;采用硫化物為電子供體時,系統(tǒng)中的微生物可能受到硫化物的毒性抑制,導(dǎo)致低脫氮效率。郭啟臣等開展人工濕地硫自養(yǎng)研究時,對比硫單質(zhì)、硫代硫酸鹽、硫鐵礦不同的硫基供體,脫氮率優(yōu)先排序為:硫代硫酸鹽>硫鐵礦>硫單質(zhì)。硫載體顆粒粒徑對脫氮的影響研究較少,馬航等采用0.8 mm的硫粒也取得較高的脫氮率。

本工程采用自養(yǎng)緩釋活性濾料(硫系多核復(fù)合物改性)作為媒介(見圖11),集成自養(yǎng)脫氮與精過濾功能,粒徑2~3.5 mm。濾料表觀密度宜≥1.4 g/cm3(上向流時)或≥2.5 g/cm3(下向流時)?;钚詾V料可與砂濾料(砂濾料填充約20cm或可省去)形成雙層復(fù)合凈化功能,或僅優(yōu)選2~3 mm的低粒徑單一活性濾料作為均質(zhì)濾料。

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圖11 自養(yǎng)活性濾料

3.2.2 濾池參數(shù)

自養(yǎng)脫氮濾池參數(shù)的經(jīng)驗取值見表3,從表3可知,上向流過流形式時的脫氮效能優(yōu)于下向流方式。本工程采用下向流方式,設(shè)計及實際HRT約20 min,脫氮負(fù)荷基本符合經(jīng)驗范圍。

表3 自養(yǎng)脫氮濾池參數(shù)的工程經(jīng)驗取值

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3.3 運行優(yōu)化

3.3.1 DO的抑制

自養(yǎng)脫氮濾池1~4分格縱深的水樣中DO與NO3-N分布見圖12,濾池深層水樣采集裝置見圖13。濾料表層原水DO約4 mg/L,當(dāng)原水NO3-N在10~15 mg/L時,濾料縱深同時發(fā)生消氧和除氮反應(yīng),DO和NO3-N同步消減,一方面DO對于自養(yǎng)脫氮具有抑制作用,高DO下的兼(好)氧環(huán)境會造成活性自養(yǎng)濾料被氧化而無效消耗,但在活性濾料絮核生物膜產(chǎn)生微環(huán)境、發(fā)生了同步脫氧脫氮作用。應(yīng)調(diào)控前端二級生化出水低DO濃度,以及排查前端流程的水力跌氧,必要時在濾池進(jìn)水渠設(shè)置消氧還原劑投藥系統(tǒng)(優(yōu)選硫代硫酸鈉等速溶快釋型硫化合物;干溶濕投),盡力控制脫氮濾池的進(jìn)水DO水平≤2 mg/L,并輔以硫代硫酸鹽以強化硫系雙料(活性濾料+硫代硫酸鹽)電子供體的供給。

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圖12 自養(yǎng)脫氮濾池濾床縱深的DO、NO3-N指標(biāo)變化

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圖13 濾池深層水樣采集的簡易裝置

進(jìn)水中DO對于脫氮濾池運行影響較大,對于下向流形式,需要設(shè)置出水調(diào)節(jié)閥調(diào)控水位近似恒水位運行,降低配水堰與水位的落差、避免進(jìn)一步加劇大氣復(fù)氧;上向流形式通過淹沒在濾床的底部布水系統(tǒng)進(jìn)入,有一定消氧作用,很少增加復(fù)氧。任爭鳴等中試研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)濾床高DO時,部分脫氮層填料參與脫氧,形成脫氧、脫氮分層反應(yīng),減少了脫氮的有效反應(yīng)時間。要提高反應(yīng)器的脫氮效率,應(yīng)盡量降低反應(yīng)器進(jìn)水中的DO濃度,以創(chuàng)造良好的反硝化環(huán)境。反硝化產(chǎn)物N2在濾床不斷累積,水頭損失逐漸增加,需定期進(jìn)行驅(qū)氮操作:每次采用停止進(jìn)水、單獨水洗操作,推薦驅(qū)氮歷時2~5 min,驅(qū)氮周期一般為4~8 h。

3.3.2 水溫及pH的影響

反應(yīng)水溫對于脫氮反應(yīng)速率有一定影響,本工程水溫及pH見圖14(于濾池配水渠道、出水總管路設(shè)置采樣口),進(jìn)水水溫在20~23 ℃的適宜條件,低溫下的處理效能需通過長期運行予以評估。當(dāng)濾池進(jìn)水pH在6.9~7.1時,經(jīng)自養(yǎng)脫氮后pH降幅約0.2。若要求系統(tǒng)去除15 mg/L或更高NO3-N濃度時,需定期監(jiān)測濾池進(jìn)出水堿度(或pH)變化,避免出現(xiàn)酸化環(huán)境(pH降至6.0 mg/L或以下),必要時設(shè)置堿液投藥系統(tǒng)。

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圖14 自養(yǎng)脫氮濾池的水溫、pH指標(biāo)變化

潘永月等處理印染廢水研究時,提出在20~30 ℃,自養(yǎng)反硝化速率隨水溫的升高而提高,20 ℃及較低的水溫可能會降低反硝化速率??姴┑忍岢龅蜏貤l件下(≤15 ℃)硫自養(yǎng)反硝化脫氮作用明顯受到抑制,低溫下投加硫代硫酸鹽或乙酸鹽后可提升反應(yīng)速率。

3.3.3 副效產(chǎn)物的控制

自養(yǎng)脫氮濾池作為深度處理的提標(biāo)應(yīng)用技術(shù),其進(jìn)水NO3-N濃度多小于25mg/L,一般不會發(fā)生NO2-N中間產(chǎn)物累積情況。本工程脫氮濾池出水NO2-N<1 mg/L,未發(fā)生反硝化進(jìn)程不徹底的情況。但當(dāng)自養(yǎng)反硝化處理高濃度NO3-N廢水或低溫環(huán)境條件時,由于濾料層HRT有限或低溫下反應(yīng)速率低,可能存在NO2-N累積的現(xiàn)象。

本工程自養(yǎng)脫氮濾池出水S2-多小于0.05 mg/L,遠(yuǎn)低于GB 3838-2002的Ⅱ~Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定S2-限值(0.1~1.0 mg/L)。無H2S產(chǎn)生(堿度、DO的存在一定程度抑制其產(chǎn)生)。脫氮濾池進(jìn)出水SO42-受污水處理廠進(jìn)水本底高值影響,但現(xiàn)行污水排放或再生回用(非飲用)標(biāo)準(zhǔn)對于SO42-指標(biāo)未作限值規(guī)定,因此無需約束,見表4分析。

表4 受納水體或再生水對于SO42-指標(biāo)的限值規(guī)定

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4 結(jié)論

自養(yǎng)脫氮濾池作為二級生化后的深度脫氮技術(shù),選用2~3 mm粒徑的自養(yǎng)活性濾料,穩(wěn)定實現(xiàn)出水TN≤10 mg/L。

采用下向流的自養(yǎng)脫氮濾池時,HRT約20 min、進(jìn)水水溫在20~23℃,平均脫氮濃度8.50 mg/L,脫氮率67%,脫氮負(fù)荷0.64 kgNO3-N/(m3?d)。

自養(yǎng)脫氮濾池較異養(yǎng)脫氮(采用30%乙酸鈉碳源時)可降耗30%~50%。

一定的NO3-N進(jìn)水范圍內(nèi),脫氮負(fù)荷與脫氮濃度、濾速正相關(guān),與水力停留時間、濾料深度負(fù)關(guān)聯(lián)。

進(jìn)水高DO對于自養(yǎng)脫氮有抑制,致活性自養(yǎng)濾料無效損耗;活性濾料生物膜發(fā)生協(xié)同脫氧脫氮,宜采取措施控制脫氮濾池的進(jìn)水DO≤2 mg/L。

自養(yǎng)脫氮濾池需長期關(guān)注低溫(≤15℃)下的脫氮效率,NO2-N、H2S、S2-、SO42-副產(chǎn)物累積的不利影響,以及堿度和pH的降低影響。