焦化脫硫廢液提鹽技術

2024-05-31 16:00:13 6

目前,國內(nèi)絕大多數(shù)焦化企業(yè)采用以煤氣中氨為堿源、以HPF(醌鈷鐵類)為催化劑的濕式催化氧化工藝脫除焦爐煤氣中的H2SHCN。該工藝具有成本低、脫硫脫氰效率高等顯著優(yōu)勢,但運行過程中為了保證脫硫脫氰效率的穩(wěn)定、煤氣下游工序的正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,須定期排出脫硫液,避免脫硫液黏度增加堵塞脫硫塔和再生塔、腐蝕設備和管道,所以產(chǎn)生了大量的脫硫廢液。據(jù)悉,全國焦炭生產(chǎn)廠年產(chǎn)300~400t脫硫廢液,HPF法脫硫廢液中含有大量NH4SCN、(NH4)2S2O3、(NH4)2SO4無機副鹽及酚類和PAHs等有機物。當前諸多焦化企業(yè)將脫硫廢液噴灑于煉焦煤再重回焦爐煉焦,這種處理方式不僅影響焦炭質(zhì)量、增加煉焦能耗,而且在國家日益嚴格的環(huán)保政策下嚴重制約了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。然而,從資源回收利用角度講,脫硫廢液中的副鹽是具有重大市場需求的化工原料和稀土制備原料。筆者基于河北省某焦化企業(yè)脫硫廢液提鹽工程項目,闡述了該工程的提鹽工藝、主要設備、運行參數(shù)和運行效果,總結了其運行過程中存在的問題并提出優(yōu)化措施,分析運行費用,以期為焦化脫硫廢液提鹽項目工藝的設計和運行提供參考和借鑒。

1、脫硫廢液提鹽裝置指標

本項目所在企業(yè)年產(chǎn)焦炭70t,焦爐煤氣脫硫脫氰采用HPF工藝。新建脫硫廢液提鹽裝置處理能力為30m3/d,年操作時間為333d,裝置操作彈性為80%~110%,最終提鹽產(chǎn)品為NH2SCN(NH4)2SO4。脫硫廢液處理前副鹽質(zhì)量濃度為200~250g/L

2 脫硫廢液提鹽工藝流程及特點

2.1 工藝流程

焦化脫硫廢液中含有的主要副鹽為NH4SCN、(NH4)2S2O3(NH4)2SO4?;诓煌瑴囟认?/span>3種副鹽在水中溶解度的變化特征",先采用催化氧化技術將脫硫廢液中(NH4)2S2O3轉(zhuǎn)化成(NH4)2SO4,再進行預處理脫色并去除其他雜質(zhì),然后通過負壓蒸發(fā)濃縮、分步結晶、離心分離等工序提取(NH4)2SO4NH4SCN產(chǎn)品,處理后的脫硫廢液返回至脫硫工段繼續(xù)使用,焦化脫硫廢液提鹽工藝流程見圖1。

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2.2 各工藝單元說明

2.2.1 氧化單元

脫硫廢液泵入氧化塔,在催化劑作用下與空氣(氧化劑)于常壓、90℃氧化約5h,使(NH4)S2O3轉(zhuǎn)化為(NH4)2SO4、硫磺,由此將NH4SCN(NH4)2S2O3、(NH4)2SO4三組分副鹽轉(zhuǎn)變?yōu)橐捉Y晶分離的NH4SCN、(NH4)2SO4二組分副鹽。氧化塔內(nèi)所產(chǎn)氣相物質(zhì)冷凝液化為氨水。氧化后脫硫廢液經(jīng)壓濾去除硫磺顆粒,硫磺顆粒溶解成硫漿,壓濾后清液則自流至脫色罐。

2.2.2 脫色單元

脫色罐內(nèi)清液與來自氨水罐的稀氨水混合,投加活性炭并于75℃下攪拌約1h,吸附去除清液中有色物質(zhì)及懸浮物等雜質(zhì),達到凈化脫硫廢液和保障后續(xù)提取高品質(zhì)副鹽產(chǎn)品的目的。脫色后清液經(jīng)壓濾去除廢活性炭,廢活性炭收集運輸至配煤工段摻燒,脫色清液自流至脫色清液儲罐并泵至濃縮釜。應指出的是,脫色過程中加熱旨在降低脫硫廢液中揮發(fā)物和易分解物。

2.2.3 蒸發(fā)濃縮單元

蒸發(fā)濃縮是脫硫廢液提鹽工藝中最關鍵的步驟,其與冷卻結晶均屬精細化工范疇,故需嚴格控制工藝參數(shù)。脫色清液被加熱至90℃產(chǎn)生大量水蒸氣,水蒸氣在負壓(-0.09MPa)下經(jīng)氣液分離、冷凝進入真空水箱(25℃、-0.008MPa)形成冷凝水;冷凝水與硫磺顆粒形成硫漿泵至煤氣脫硫工段。在蒸發(fā)濃縮過程中,需根據(jù)釜內(nèi)液位變化補液以逐步提高副鹽濃度;待循環(huán)補充4~6次,液位不再繼續(xù)下降且溫度降至70~80℃時停止蒸發(fā)濃縮。應指出的是,負壓蒸發(fā)濃縮能夠使釜內(nèi)料液在相對較低的溫度下蒸發(fā),可以減少蒸汽消耗且使料液產(chǎn)生較大過飽和度而利于晶體成型;蒸發(fā)濃縮過程需嚴格控制蒸發(fā)量,蒸發(fā)量過小不利于提鹽,過高則導致后續(xù)操作無法進行。

2.2.4 (NH4)2SO4壓濾與分離單元

濃縮后的料液自流至濃縮放料桶(-0.008MPa80),在循環(huán)水冷卻和攪拌作用下,維持50~60℃約3~4h后形成(NH4)2SO4晶體;壓濾料液產(chǎn)生(NH4)2SO4。晶體,壓濾后清液先流至調(diào)節(jié)桶經(jīng)循環(huán)水冷卻產(chǎn)生少量晶體再精密壓濾,最后將2次壓濾所產(chǎn)(NH4)2SO4晶體并入(NH4)2SO4溶解桶。精密壓濾后清液自流至結晶釜。由于相同溫度下NH4SCN(NH4)2SO4溶解度更大,且前者溶解度隨溫度升高而顯著增大,而后者則隨溫度升高變化較小,故采用熱過濾法分離(NH4)2SO4。將溶解桶中(NH4)2SO4晶體于40℃溶解來最大限度地降低其中NH4SCN含量而提高(NH4)2SO4純度;然后離心分離后得到(NH4)2SO4產(chǎn)品、離心母液流至脫色清液儲罐。

2.2.5 NH4SCN結晶與分離單元

由于NH4SCN溶解度在低溫下較小,故采用冷卻結晶、固液分離法提取NH4SCN。利用冷卻水將結晶釜中清液以2~3/h的速率緩降至20~30℃并攪拌約3h形成NH4SCN晶體;然后離心分離得到NH4SCN產(chǎn)品、離心母液流至脫色清液儲罐。脫硫廢液經(jīng)上述各工藝段處理后副鹽質(zhì)量濃度及pH等指標見表1。

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由表1可知,氧化后(NH4)2S2O3驟減而(NH4)2SO4驟增,轉(zhuǎn)化率達90%;活性炭脫色效果顯著,蒸發(fā)濃縮為后續(xù)分步結晶提供了有利條件。

2.2.6 尾氣處理系統(tǒng)

焦化脫硫廢液提鹽過程中產(chǎn)生主成分為NH3的尾氣。從氨水罐、真空水箱、濃縮放料桶中來的尾氣經(jīng)尾氣風機送入尾氣吸收塔,然后尾氣與吸收塔內(nèi)噴淋下的液體逆向接觸而被吸收,最終使尾氣中NH3溶解在吸收液中,處理后尾氣達標排放。溶解有NH3的吸收液經(jīng)循環(huán)泵和冷卻器降溫后在尾氣吸收塔中循環(huán),當尾氣吸收塔中液氨質(zhì)量分數(shù)達到約10%時,經(jīng)管線返回至真空水箱。

2.3 工藝特點

(1)焦化脫硫廢液中的主要副鹽為NH4SCN、(NH4)2S2O3(NH4)2SO4。前兩者在不同溫度下溶解度相差較小而難以分離;而(NH4)2SO4溶解度則與前兩者均相差較大;加之(NH4)2S2O3市場需求低、無市場價值且常規(guī)技術所提取此產(chǎn)品難以達到商品級,另外,NH4SCN難以氧化且較(NH4)2S2O3更具市場容量,所以本工藝綜合考慮技術可行性和產(chǎn)品市場需求情況,通過氧化處理將難分離的三組分轉(zhuǎn)變成易分離的NH4SCN、(NH4)2SO4二組分。

(2)當前焦化脫硫廢液提鹽應用中氧化技術主要包括催化氧化和濃H2SO4氧化,兩者均可將

(NH4)2S2O3轉(zhuǎn)化成(NH4)2SO4,但濃H2O4氧化對設備和管道材質(zhì)要求苛刻且氧化過程中生成的SO2會引起二次污染。本工藝所選催化氧化技術不僅克服了上述缺陷,而且提高了副鹽產(chǎn)品產(chǎn)率、減弱了工藝復雜性并改善工作環(huán)境。

(3)目前國內(nèi)脫硫廢液提鹽工藝中離心母液或返回脫色清液儲罐或返回濃縮釜。焦化脫硫廢液中NH4SCN(NH4)2SO4濃度比能決定提取NH4SCN產(chǎn)品的品質(zhì)。若母液直接返回濃縮釜,則易因母液和濃縮釜中料液混合不均而導致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定;同時母液中富集較多雜質(zhì),如此會降低產(chǎn)品質(zhì)量。本工藝將離心母液回流至脫色清液儲罐后蒸發(fā)濃縮,不僅便于在運行過程中物料中轉(zhuǎn)操作,而且有利于提取質(zhì)量比較穩(wěn)定的產(chǎn)品。

(4)實踐證實(NH4)2SO4分離徹底與否直接決定后續(xù)NH4SCN產(chǎn)品質(zhì)量高低,本工藝采用兩次結晶分離[濃縮放料桶→(NH4)2SO4壓濾機、調(diào)節(jié)桶→精密壓濾機]最大限度地提取(NH4)2SO4,從而既提高了(NH4)2SO4的產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量又保證了后續(xù)NH4SCN產(chǎn)品質(zhì)量。

(5)操作彈性較大,有效適應煉焦煤變化引起的脫硫廢液處理量及組分變動。

3、主要設備及其參數(shù)

本項目主要設備及其參數(shù)見表2。

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4、系統(tǒng)調(diào)試運行效果

脫硫廢液提鹽系統(tǒng)運行期間(20191222-2020120),根據(jù)《工業(yè)硫氰酸銨》(HG/T2154--2012),《硫酸銨》(GB535-1995)檢測NH4SCN(NH4)2SO4產(chǎn)品質(zhì)量及提鹽后廢液中副鹽的質(zhì)量濃度,結果見圖2。

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由圖2可知,NH4SCN產(chǎn)品中NH4SCN質(zhì)量分數(shù)≥98.0%(NH4)2SO4產(chǎn)品中(NH4)2SO4質(zhì)量分數(shù)≥96%、NH4SCN<1.0%且氮質(zhì)量分數(shù)>20.5%,說明NH4SCN(NH4)2SO4產(chǎn)品依次達到一等品和合格品標準。同時,NH4SCN、(NH4)?SO4產(chǎn)品日均產(chǎn)量分別為4.85、1.82t,提鹽后廢液中副鹽質(zhì)量濃度<10g/L。因此,產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量及提鹽效果達到設計指標。此外,運行期間裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn),作業(yè)環(huán)境良好,無二次環(huán)境污染。

5、工程設計運行中存在問題及優(yōu)化措施

本項目自建成運行以來,各項指標基本達到設計要求,但仍存在一些問題有待改進或優(yōu)化。

5.1 存在問題

(1)限于焦化脫硫廢液特性及當前提鹽技術所存在的普遍性問題(管路易堵塞、傳感器失靈等),絕大多數(shù)焦化脫硫廢液提鹽工藝包括本工藝均為間歇性運行,導致難以實現(xiàn)連續(xù)性生產(chǎn)和自動化控制,使得生產(chǎn)連貫性不強、設備利用率低。

(2)粉末活性炭比表面積大、脫色效果良好,但脫色后經(jīng)壓濾和收集便運輸至配煤工段摻燒,以致消耗量較大且難以循環(huán)利用;同時,在脫色過程中吸附脫硫廢液中催化劑等雜質(zhì)后黏度顯著增大,增加后續(xù)壓濾時間甚至堵塞壓濾機濾網(wǎng)而造成停產(chǎn)檢修。

(3)脫硫廢液提鹽工藝的核心工段分步結晶法雖較成熟,但實際運行過程中不易精確控制,導致所提取副鹽產(chǎn)品產(chǎn)率及質(zhì)量不高,而產(chǎn)量直接關乎項目投資經(jīng)濟效益、質(zhì)量則直接決定產(chǎn)品銷售市場。

(4)脫硫廢液中副鹽尤其是NH4SCN的溶解度隨溫度降低而驟減,故低溫環(huán)境下副鹽易在管壁結晶凝固而堵塞管道,繼而影響生產(chǎn)節(jié)奏和產(chǎn)品產(chǎn)量;加之副鹽均具有較強的腐蝕性,故又易引起管道設備腐蝕。

5.2 優(yōu)化措施

(1)采用蒸汽機械再壓縮技術(MVR)連續(xù)性蒸發(fā)代替間歇性蒸發(fā)。蒸發(fā)濃縮是脫硫廢液提鹽工藝最關鍵的工段,而MVR不僅能夠顯著減少蒸汽消耗,還可簡化工藝、減弱操作復雜性、降低人員勞動強度,目前已應用于焦化廢水深度處理零排放工藝中的濃水蒸發(fā)結晶6,故可借鑒MVR連續(xù)性蒸發(fā)以代替間歇性蒸發(fā)濃縮。

(2)改用顆粒活性炭脫色。盡管粉末活性炭脫色效果比顆?;钚蕴亢茫w?;钚蕴棵撋竽軌蚧厥昭h(huán)利用并縮短后續(xù)壓濾時間,而且不易堵塞壓濾機過濾網(wǎng),故可改用顆?;钚蕴看娣勰┗钚蕴?。

(3)分步結晶法和醇析法聯(lián)用,將銨鹽轉(zhuǎn)化為鈉鹽。徐冬梅等根據(jù)NH4SCN易溶而(NH4)S2O3(NH4)2SO4不溶于醇性質(zhì),采用醇析法提取NH4SCN(NH4)S2O3并取得了良好效果,故分步結晶法和醇析法聯(lián)用或可提高產(chǎn)品品質(zhì)。此外,眾多焦化廠投產(chǎn)脫硫廢液提鹽項目促使NH4SCN市場漸趨飽和,而NaSCN的市場價比NH4SCN更高,利用NaOH將其轉(zhuǎn)化為NaSCN,在此過程中所產(chǎn)NH3并入尾氣處理系統(tǒng)形成氨水,可提高經(jīng)濟效益。

(4)合理設計管路,增設管輔設施,選擇耐腐材質(zhì)。工藝設計盡可能縮短管路并減少拐彎,避免U型管路;增設管道伴熱、預熱、保溫、導淋和蒸汽吹掃等輔助設施。腐蝕是提鹽系統(tǒng)的共性問題,管道設備選型應選擇耐腐蝕性材質(zhì)以延長使用壽命。

6、運行費用分析

焦化脫硫廢液提鹽系統(tǒng)運行費用分析見表3。由于脫硫廢液提鹽系統(tǒng)所用原料為脫硫廢液,因此原料投入按零成本計算。按該系統(tǒng)年運行時間333d及處理量30m3/d和當前產(chǎn)品日均產(chǎn)量計,年處理9990t脫硫廢液,則可提取1600tNH4SCN600t(NH4)2SO4產(chǎn)品,產(chǎn)品產(chǎn)值日收入為31314元,扣除日運行費用14573元,日增加純收益16741元,年增加純收益557萬元。

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7、結論

焦爐煤氣脫硫廢液處理一直是困擾煤焦企業(yè)的環(huán)保難題。脫硫廢液中NH4SCN(NH4)2SO4是重要化工原料,具有巨大的市場容量和需求。本項目針對規(guī)模為30m3/d的焦化脫硫廢液,采用“催化氧化--脫色-蒸發(fā)濃縮-分步結晶與離心分離”工藝年處理9990t脫硫廢液,則可年提取1600tNH4SCN600t(NH4)2SO4工業(yè)產(chǎn)品并使處理后的脫硫廢液滿足脫硫工段要求,企業(yè)年增加純收益557萬元,實現(xiàn)了副鹽資源回收利用、節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)的目標,具有良好的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。(來源:中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司,遼寧省鋼鐵行業(yè)廢水深度處理技術工程研究中心)