三維電極法處理焦化含油廢水技術(shù)

2024-05-31 15:59:58 2

煉油廠的焦化含油廢水主要來自于延遲焦化裝置的吹氣冷凝水、小給水、冷焦水以及分餾塔塔頂切水,其組成復(fù)雜,主要含有油類、硫化物、氨氮、多環(huán)芳香族化合物及酚類化合物等,具有刺激性氣味、乳化程度高、毒性大和難生物降解等特點(diǎn),其排放對(duì)環(huán)境及人類健康造成嚴(yán)重威脅。目前焦化含油廢水的處理方法可以分為物理法、化學(xué)法、物理化學(xué)法和生物法等。但這些方法處理效果有限,如何快速有效處理這類廢水,一直是國內(nèi)外廢水處理領(lǐng)域的難題。

三維電極技術(shù)在廢水處理領(lǐng)域具有較好的應(yīng)用前景,受到了國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。三維電極在降解有機(jī)污染物方面以及降低廢水中油濃度和色度方面均具有較好的應(yīng)用效果。與傳統(tǒng)的二維電極相比,三維電極提高了體系的面體比,縮短了物質(zhì)間的遷移距離,提高了傳質(zhì)速率和電流效率,降低了能耗。

本研究采用三維電極法對(duì)某煉油廠焦化含油廢水進(jìn)行凈化處理,對(duì)廢水處理時(shí)間、電壓、極板間距、活性炭填料投加量和曝氣量等影響因素進(jìn)行了考察優(yōu)化,通過對(duì)比分析處理前后水樣的宏觀和微觀形貌以及GC-MS聯(lián)用(氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用)分析等,進(jìn)一步評(píng)價(jià)了三維電極對(duì)廢水的處理效果。

1、材料與方法

1.1 試驗(yàn)用水

試驗(yàn)用水取自某煉廠延遲焦化裝置的焦化含油廢水,外觀呈紅棕色,具有刺激性氣味,廢水水質(zhì)見表1。焦化含油廢水組成復(fù)雜,主要含有苯酚及其衍生物,其中苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、3,5-二甲基苯酚和3,4-二甲基苯酚含量較高。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

1.2 儀器及材料

試驗(yàn)儀器:MP6010D型直流穩(wěn)壓電源,SB-848型曝氣泵及配套裝置,LZB-6WB型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),CVH便攜式紅外分光測油儀,JA5000C型電子天平尼康TS100F顯微系統(tǒng)。試驗(yàn)材料:JL型高純石墨板,粒子電極活性炭,不銹鋼板(自制)

1.3 試驗(yàn)裝置

采用自制的三維電極反應(yīng)裝置處理焦化含油廢水,裝置實(shí)物見圖1。該三維電極反應(yīng)裝置主要由直流穩(wěn)壓電源、曝氣泵和反應(yīng)器組成。

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反應(yīng)器由有機(jī)玻璃制成,為長方體結(jié)構(gòu),規(guī)格為15cmx10cmx13cm(xx)。主電極板的陽極為石墨板,規(guī)格為12.0cmx6.0cmx0.5cm(xx),主電極板的陰極為不銹鋼板,規(guī)格為12.00cmx6.00cmx0.15cm(xx),極板間距為4~12cm,極板間填充直徑為6mm的圓柱形活性炭,填充量為200~600g。曝氣泵通過反應(yīng)器底部的氣體分布孔向反應(yīng)器內(nèi)部提供空氣。電壓由外接直流穩(wěn)壓電源供給。

1.4 試驗(yàn)方法

采用三維電極法對(duì)焦化含油廢水進(jìn)行凈化處理,每次處理500mL焦化含油廢水,取廢水置于三維電極反應(yīng)器中,加入活性炭粒子電極,調(diào)節(jié)曝氣泵進(jìn)行曝氣,然后接通直流穩(wěn)壓電源開始計(jì)時(shí)。試驗(yàn)結(jié)束后取上層清液進(jìn)行分析??疾焯幚頃r(shí)間、電壓、極板間距、活性炭填充量和曝氣量等因素對(duì)廢水處理效果的影響,并對(duì)試驗(yàn)條件進(jìn)行了優(yōu)化。

1.5 分析方法

采用紅外分光測油儀測定處理后廢水中的油含量,計(jì)算除油率。采用尼康TS100F顯微系統(tǒng)觀察處理前后水樣的微觀形貌。

2、結(jié)果與討論

2.1 處理時(shí)間對(duì)除油效果的影響

在電壓為30V,極板間距為6cm,曝氣量為1L/min,粒子電極活性炭的填充量為500g的條件下,改變?nèi)S電極處理焦化含油廢水的時(shí)間,考察處理時(shí)間對(duì)除油效果的影響,結(jié)果見圖2。

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從圖2可以看出,隨著時(shí)間的推移,焦化含油廢水中的油濃度逐漸降低,除油率逐漸升高,但當(dāng)處理時(shí)間達(dá)到180min時(shí),繼續(xù)延長處理時(shí)間,廢水中油的濃度基本保持不變,除油率的變化趨勢逐漸平緩,廢水中的大部分有機(jī)污染物已經(jīng)通過氧化還原等作用被去除,反應(yīng)驅(qū)動(dòng)力下降。在三維電極反應(yīng)器中,直接氧化和間接氧化過程同時(shí)進(jìn)行,活性炭粒子電極在電場中被極化,不僅具有吸附作用,而且具備電化學(xué)活性。粒子電極發(fā)揮作用需要一定的時(shí)間,隨著處理時(shí)間的延長,除油效果逐漸增強(qiáng),考慮到成本問題,確定三維電極處理焦化含油廢水適宜時(shí)間為180min。

2.2 電壓對(duì)除油效果的影響

在極板間距為6cm,曝氣量為1L/min,粒子電極活性炭的填充量為500g,廢水處理時(shí)間為180min的條件下,通過調(diào)節(jié)直流穩(wěn)壓電源來改變電壓,考察電壓對(duì)除油效果的影響,結(jié)果見圖3。

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從圖3可以看出,隨著電壓的升高,焦化含油廢水中油的濃度逐漸降低,除油率逐漸增大,當(dāng)電壓超過30V時(shí),廢水中的油濃度基本不變,除油率也保持不變,此時(shí)廢水的含油污染物基本被去除。電壓是電極氧化及粒子帶電的來源,當(dāng)電壓低于30V時(shí),隨著電壓的升高,活性炭粒子電極被極化的程度逐漸增加,電化學(xué)氧化還原反應(yīng)越容易發(fā)生,除油效果越好。在極板間距和粒子電極填充量一定的情況下,當(dāng)電壓為30V時(shí),電流密度較大,粒子電極的催化活性趨于最大,如果繼續(xù)升高電壓,就會(huì)導(dǎo)致副反應(yīng)增加。因此,從廢水處理效果和節(jié)能經(jīng)濟(jì)的角度綜合考慮,選擇適宜的電壓為30V

2.3 活性炭填充量對(duì)除油效果的影響

在電壓為30V,極板間距為6cm,曝氣量為1L/min,廢水處理時(shí)間為180min的條件下,變粒子電極活性炭的填充量,考察其對(duì)除油效果的影響,結(jié)果見圖4

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從圖4可以看出,隨著活性炭填充量的增加,經(jīng)過三維電極處理后焦化含油廢水的含油量呈現(xiàn)下降的趨勢,除油率不斷增大,當(dāng)活性炭填充量超過500g時(shí),繼續(xù)增加其填充量,廢水中的油濃度保持穩(wěn)定,除油率不再提高,除油效果趨于平穩(wěn)。

在焦化含油廢水處理量不變的情況下,隨著活性炭填充量的增加,廢水與填料之間的反應(yīng)活性位增多、接觸面積增大,強(qiáng)化了三維電極的氧化還原能力,同時(shí)活性炭對(duì)降解產(chǎn)物的吸附容量也會(huì)增大,從而提高了除油效果。當(dāng)活性炭填充量達(dá)到臨界值,再繼續(xù)增加其填充量時(shí),廢水與活性炭接觸的有效面積保持不變,對(duì)氧化還原反應(yīng)的影響明顯減弱,廢水中的油濃度不變,除油效果也保持不變。因此,活性炭填充過多或過少都會(huì)影響廢水的處理效果,從經(jīng)濟(jì)性和資源的有效利用等角度考慮,選擇最佳的活性炭填充量為500g。

2.4 極板間距對(duì)除油效果的影響

在電壓為30V,活性炭填充量為500g,曝氣量為1L/min,廢水處理時(shí)間為180min的條件下,考察極板間距對(duì)除油效果的影響,結(jié)果見圖5

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從圖5可以看出,當(dāng)極板間距小于6cm時(shí),隨著極板間距的增加,焦化含油廢水中的油濃度變化不大,而當(dāng)極板間距大于6cm時(shí),隨著極板間距的增加,廢水處理效果越來越差。另外,當(dāng)極板間距小于6cm時(shí),電流較高,能耗增加。

當(dāng)電壓一定時(shí),極板間距影響電場強(qiáng)度,進(jìn)而對(duì)污染物的去除產(chǎn)生影響,當(dāng)極板間距較大時(shí),在極板中間形成的電場強(qiáng)度較弱,不利于廢水中污染物的去除;當(dāng)極板間距較小時(shí),電流密度增大,造成能耗增加,同時(shí)發(fā)生一些副反應(yīng),加劇了電極表面的腐蝕,影響污染物的去除。因此,為了提高活性炭粒子電極被極化的程度,并使其更有效地參與到電化學(xué)氧化過程中,應(yīng)該選擇合適的極板間距,考慮到廢水處理效果及能耗等多種因素,本試驗(yàn)中選擇6cm作為合適的極板間距。

2.5 曝氣量對(duì)除油效果的影響

在電壓為30V,活性炭填充量為500g,極板間距為6cm,廢水處理時(shí)間為180min的條件下,調(diào)節(jié)曝氣量,考察曝氣量對(duì)除油效果的影響,結(jié)果見圖6。

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從圖6可以看出,隨著曝氣量的增加,廢水中油濃度呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢。當(dāng)曝氣量較小時(shí),逐漸增加曝氣量不僅可以加快廢水中的污染物擴(kuò)散到粒子電極表面的傳質(zhì)速率,而且可以防止污染物及難降解中間產(chǎn)物在粒子電極表面沉積,提高了氧化還原反應(yīng)速率,有利于污染物的去除;同時(shí)反應(yīng)器中的氧含量逐漸增加,有機(jī)物的氧化降解效果不斷增強(qiáng),增加了廢水與填料之間的反應(yīng)活性位和接觸面積。但當(dāng)曝氣量過大時(shí),由于污染物在粒子電極表面的反應(yīng)需要一定的停留時(shí)間,氣泡過度沖刷電極表面,會(huì)干擾污染物在粒子電極表面的反應(yīng),產(chǎn)生劇烈的擾動(dòng),使整個(gè)反應(yīng)體系呈現(xiàn)全混流狀態(tài),不利于氧化還原反應(yīng)以及物理吸附過程的進(jìn)行,從而影響除油效果。因此,本試驗(yàn)中選擇1L/min作為適宜曝氣量。

2.6 優(yōu)化試驗(yàn)條件

通過上述試驗(yàn)結(jié)果可知,處理時(shí)間、電壓和活性炭填充量等工藝條件對(duì)焦化含油廢水的處理效果均有重要的影響。綜合考慮幾種因素,得到焦化廢水處理的優(yōu)化工藝條件為:處理時(shí)間180min、電壓30V、活性炭填充量500g、極板間距6cm、曝氣量1L/min,此時(shí)三維電極對(duì)焦化含油廢水具有較好的除油效果,廢水中油的質(zhì)量濃度不大于10mg/L,除油率可以達(dá)到96.73%,凈化后的廢水滿足GB31570-2015《石油煉制工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)》的技術(shù)要求,實(shí)現(xiàn)了含油廢水的深度凈化處理。

2.7 最佳處理?xiàng)l件下出水宏觀及微觀形貌分析

焦化含油廢水經(jīng)過三維電極反應(yīng)裝置處理后,水質(zhì)有較大的變化。優(yōu)化試驗(yàn)條件下廢水處理前后的宏觀形貌見圖7。采用尼康TS100F顯微系統(tǒng)觀察廢水處理前后的微觀形貌,結(jié)果見圖8。采用GC-MS聯(lián)用法對(duì)廢水處理前后的污染物進(jìn)行分析,結(jié)果見圖9。

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由圖7和圖8分析可知,焦化含油廢水經(jīng)三維電極裝置處理后,水質(zhì)和色度得到了明顯改善,廢水處理前呈紅棕色,含油量較高,處理后得到澄清的凈化水,含油量顯著降低。廢水中絕大部分污染物已經(jīng)被脫除,廢水的凈化處理效果良好。

由圖9可知,焦化含油廢水經(jīng)過三維電極法處理后,污染物豐度明顯降低,處理效果除了表現(xiàn)在大幅度降低含油量外,還表現(xiàn)在廢水色度的下降和有機(jī)污染物的降解等多個(gè)方面。

相關(guān)研究表明,采用三維電極法處理含酚廢水,具有顯著的酚類降解效果。在三維電極反應(yīng)器中,電化學(xué)反應(yīng)和化學(xué)反應(yīng)同時(shí)進(jìn)行,三維電極結(jié)合了物理吸附、表面催化和氧化還原等多種過程。酚類首先吸附在粒子電極表面,當(dāng)達(dá)到酚類的分解電壓后,電催化氧化過程發(fā)生,酚類被氧化分解,從電極表面脫離,三維電極可使廢水中的酚類污染物發(fā)生反應(yīng),改變其結(jié)構(gòu)和特性,大部分酚類能夠被有效去除。

3、結(jié)論

在三維電極反應(yīng)裝置中,以石墨為陽極,不銹鋼為陰極,活性炭作為填充粒子,對(duì)焦化含油廢水進(jìn)行處理。試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),處理時(shí)間、電壓、活性炭填充量、極板間距和曝氣量對(duì)焦化含油廢水處理均具有較大的影響。

對(duì)三維電極法處理廢水的工藝參數(shù)進(jìn)行考察并優(yōu)化,在電壓為30V,活性炭填充量為500g,極板間距為6cm,曝氣量為1L/min,處理時(shí)間為180min的優(yōu)化工藝條件下,焦化含油廢水經(jīng)過凈化處理后,油的質(zhì)量濃度低于10mg/L,除油率可達(dá)到96.73%,凈化后的廢水滿足GB31570-2015的技術(shù)要求,實(shí)現(xiàn)了含油廢水的深度凈化處理。另外,對(duì)處理前后的廢水宏觀、微觀形貌及GC-MS圖譜進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)三維電極能夠顯著降低廢水中的酚含量,具有較好的廢水凈化效果。

(來源:中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司洛陽技術(shù)研發(fā)中心)