鉛鋅冶煉廢水脫鹽零排放技術(shù)

2024-03-21 15:02:49 2

根據(jù)《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020)》,2020年末我國鉛鋅產(chǎn)量達1175t,結(jié)合鉛鋅工業(yè)廢水估算系數(shù),廢水排放量達6400t/a,廢水外排造成嚴重的環(huán)境污染和水資源浪費。目前,山東、廣西、河北、遼寧等省份將廢水中的總?cè)芙庑怨腆w(TDS)和氯化物列入排放指標并明確限值,但傳統(tǒng)的處理工藝無法達到限值要求,廢水外排問題亟待解決。

鉛鋅冶煉廢水多采用石灰(石)中和、石灰鐵鹽除砷、硫化除重金屬等常規(guī)處理方法,出水為高鹽高硬度廢水,僅能低水質(zhì)回用,且極易造成管道及設(shè)備結(jié)垢。累積回用時使鹽分積聚引起設(shè)備腐蝕,逐漸不滿足回用要求,打破全廠水平衡,甚至造成停產(chǎn)。

千萬量級的鉛鋅冶煉廢水經(jīng)傳統(tǒng)方法處理后無法回用又限制外排,因此研究發(fā)展鉛鋅冶煉廢水零排放勢在必行。國內(nèi)對工業(yè)廢水零排放曾有報道,但關(guān)于廢水深度脫鹽及鹽硝分離則鮮有報道。筆者以云南某鉛鋅冶煉廠的廢水處理工程為例,對原達標外排的廢水進行脫鹽處理并回用,旨在為鉛鋅冶煉廢水脫鹽零排放提供一種解決方案,具有明顯的環(huán)境效益。

1、工程概況

該工程于20203月開工建設(shè),202012月調(diào)試并投入運行。原廢水處理站采用石灰中和+石灰鐵鹽法處理工藝。該工程進水主要來自原廢水處理站出水、循環(huán)水系統(tǒng)排污水,工程設(shè)計規(guī)模為800m3/d,330d/a,處理出水全部回用。

工程進水按《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準》(GB254662010)表2限值控制,出水滿足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB/T500502017)中表6.1.3限值。主要進、出水水質(zhì)見表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2、工藝流程及說明

2.1 工藝流程

針對廢水特點和處理要求,采用脫鈣軟化+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶的綜合處理工藝。脫鈣軟化工序采用CO2+NaOH去除硬度;膜濃縮工序采用高壓海淡膜(RO1+碟管式反滲透(DTRO)濃縮,輔以中低壓卷式反滲透(RO2)對RO1DTRO產(chǎn)水進行脫鹽淡化;蒸發(fā)結(jié)晶工序采用硫酸鈉三效結(jié)晶+冷凍結(jié)晶+氯化鈉單效結(jié)晶+雜鹽干燥進行鹽硝分離。處理工藝如圖1所示。

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2.2 工藝流程說明

2.2.1 脫鈣軟化工序

進水在廢水脫鹽調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量,加壓提升至脫鈣反應(yīng)槽/絮凝槽,向反應(yīng)槽內(nèi)投加NaOH調(diào)節(jié)pH10~11,經(jīng)CO2曝氣生成碳酸鈣沉淀,向絮凝槽投加HPAM混凝形成致密礬花,經(jīng)濃密池、過濾器固液分離,出水自流入中間水池。HPAM為線性有機高分子,分子鏈的酰胺基和羧基易形成氫鍵,吸附作用強;此外,基團間的靜電排斥可使聚合鏈伸展,發(fā)揮優(yōu)異的吸附架橋和網(wǎng)捕卷掃作用。

該工程采用自動化程度高、勞動強度低的CO2+NaOH脫硬,可適量降低后續(xù)工序的鹽負荷,其中鈣降至60mg/L,總硬度去除率為85%。脫鈣軟化出水進入膜濃縮工序,碳酸鈣沉淀返回原廢水處理站,用作鉛鋅冶煉污酸中和劑,不產(chǎn)生固廢,節(jié)約藥劑費。

2.2.2 膜濃縮工序

中間水池存水加壓后依次經(jīng)過多介質(zhì)過濾器、樹脂交換床、超濾裝置,使出水濁度<0.5NTU、SDI3、總硬度≤10mg/L,進一步去除致濁物質(zhì),深度脫除硬度物質(zhì),可改善反滲透膜濃水側(cè)的結(jié)垢污堵程度,減少膜清洗頻次,延長使用壽命。超濾產(chǎn)水經(jīng)加壓進入RO1反滲透濃縮,濃水加壓進入DTRO高壓濃縮,RO1DTRO產(chǎn)水進入RO2脫鹽,RO2產(chǎn)出的脫鹽淡水回用于生產(chǎn),RO2濃水回流至RO1,DTRO的高鹽濃水進入蒸發(fā)結(jié)晶工序。

離子交換采用螯合樹脂,即大孔結(jié)構(gòu)丙烯酸共聚體帶有羧酸基的陽離子交換樹脂,適于高鹽水,具有工作交換容量高、低離子泄漏值、機械強度優(yōu)良等優(yōu)點,保證樹脂交換穩(wěn)定性,其中鈣降至10mg/L,總硬度去除率為83%RO1設(shè)計為一級兩段、段間增壓,一段膜元件6×6、二段6×3,設(shè)計回收率(R)≥70%、脫鹽率≥97%,進水壓力4.5MPa、TDS9.78g/L,濃水TDS31.9g/L,產(chǎn)水0.42g/L。DTRO適用于COD80mg/L、卷式膜無法進一步濃縮的濃水反滲透,通過湍流避免膜堵塞和濃度極化現(xiàn)象,可拆卸清洗膜片,運行穩(wěn)定。DTRO設(shè)計2套并聯(lián),設(shè)計R61%、脫鹽率≥97%,進水壓力9MPa、TDS31.9g/L,濃水TDS78.3g/L,產(chǎn)水1.58g/L。RO2設(shè)計為一級兩段、段間增壓,一段膜元件6×5、二段6×3,設(shè)計R75%、脫鹽率≥97%,進水壓力1.6MPa、TDS0.7g/L,濃水TDS2.6g/L,產(chǎn)水≤150mg/L

RO1、DTRO產(chǎn)水TDS受反滲透膜回收率和脫鹽率的限制,特別是高進水TDS,使產(chǎn)水TDS偏高,僅適于低水質(zhì)回用。因此,采用RO2低壓膜對RO1、DTRO產(chǎn)水進行脫鹽處理,產(chǎn)水TDS低至26.2mg/L,可實現(xiàn)深度脫鹽淡化。

2.2.3 蒸發(fā)結(jié)晶工序

DTRO濃水經(jīng)換熱升溫進入三效加熱、分離器蒸發(fā)濃縮,形成的硫酸鈉結(jié)晶飽和液依次經(jīng)過稠厚器、固液分離器、流化床,干燥、打包得到無水硫酸鈉鹽;隨著三效母液中氯化鈉的富集,母液輸送至冷凍系統(tǒng),析出十水硫酸鈉,溶解返回硫酸鈉三效結(jié)晶系統(tǒng);冷凍母液進入單效加熱、分離器蒸發(fā)濃縮,形成的氯化鈉結(jié)晶飽和液依次經(jīng)脫水、干燥、打包得到氯化鈉鹽;單效母液進入雜鹽干燥裝置,形成以氯化鈉、硫酸鈉為主的少量雜鹽,返回廠區(qū)熔煉煙化爐處理。

火法鉛鋅冶煉有富裕低壓蒸汽,采用多效蒸發(fā)器投資較省,可補充生蒸汽從而不影響蒸發(fā)量,保證運行穩(wěn)定。該工程蒸發(fā)結(jié)晶工序物料見表2,結(jié)合物料平衡計算可知,廢水中的Na2SO4含量高于NaCl,蒸發(fā)濃縮先析出Na2SO4晶體,再冷凍結(jié)晶析出Na2SO4?10H2O,此時冷凍母液的NaCl濃度遠高于Na2SO4,蒸發(fā)濃縮得到高純度NaCl晶體,通過不同蒸發(fā)條件下的熱法分鹽實現(xiàn)鹽硝分離。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.3 物料平衡計算

對該工程各工序的物料(鹽)平衡進行近似計算,為工藝設(shè)計、設(shè)備選型提供依據(jù),主要項目的物料平衡見表3。

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3、主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

該工程主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)見表4。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

4、運行效果

該工程運行穩(wěn)定,部分監(jiān)測數(shù)據(jù)如表5所示,并與《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB/T500502017)中的表6.1.3限值進行比較。

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工程設(shè)計原水處理量為800m3/d、TDS10713mg/L,膜濃縮工序RO2產(chǎn)水680m3/d、TDS26.16mg/L,膜濃縮系統(tǒng)回收率≥85%,脫鹽率≥99%,結(jié)合表3、表5可見,膜產(chǎn)水水質(zhì)遠優(yōu)于標準限值,滿足設(shè)計要求,部分指標達到地表水環(huán)境Ⅰ類標準,產(chǎn)水回用可顯著改善全廠水質(zhì)。

蒸發(fā)結(jié)晶工序原液依次通過三效、一效、二效進行蒸發(fā),當(dāng)?shù)卮髿鈮?/span>82.4kPa,生蒸汽壓力約0.5MPa、溫度147℃,部分控制參數(shù)如表6所示。

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鹽硝分離的硫酸鈉結(jié)晶鹽和氯化鈉結(jié)晶鹽質(zhì)量分數(shù)分別為92.31%~98.46%92.23%~97.38%。硫酸鈉結(jié)晶鹽為Ⅲ類合格品(質(zhì)量分數(shù)≥92%),氯化鈉結(jié)晶鹽為工業(yè)鹽二級品(質(zhì)量分數(shù)≥92%),結(jié)晶鹽全部外售,可節(jié)省混鹽固廢處置費。其中硫酸鈉鹽銷往化工企業(yè),配合碳酸氫銨生產(chǎn)純堿和復(fù)合氮肥;氯化鈉鹽銷往鹽化工企業(yè),用于生產(chǎn)精制鹽等。

5、工程投資及運行費用

該工程建設(shè)投資3596.83萬元,其中工程費用3057.76萬元,其他費用319.55萬元,預(yù)備費219.52萬元。運行費用包括電耗、藥劑、蒸汽、職工薪酬。電耗為19.3kW?h/m3,按電價0.4元(/kW?h)計,電費為7.76/m3;藥劑消耗,質(zhì)量分數(shù)32%液堿3.52kg/m3、CO20.57kg/m3、PAC0.07kg/m3HPAM1.3×10-3kg/m3、質(zhì)量分數(shù)31%鹽酸1.01kg/m3、膜添加劑綜合量1.1×10-3kg/m3,藥劑單價分別為13001440、2200、12000、740、5500/t,則藥劑費為6.32/m3;蒸汽消耗121kg/m3,蒸汽32/t(企業(yè)低壓蒸汽計價),蒸汽費為3.88/m3;職工薪酬130000元(/人?a),共12人,則人工費5.91/m3。運行費用合計23.87/m3。

經(jīng)濟效益包括結(jié)晶鹽外售、回用水收入(節(jié)約用水)、碳酸鈣回用、排污費節(jié)約,折算為每噸水收益。副產(chǎn)結(jié)晶鹽外售收入:硫酸鈉6.92t/d、氯化鈉1.79t/d,分別計價22050/t,收益2.01/m3。回用水收入:回用水680m3/d(膜回收率85%),水價3.28/t,收益2.79/m3。碳酸鈣回用收入:碳酸鈣渣量1.48t/d,計價260/t,收益0.48/m3。節(jié)約排污費:計0.5/m3,節(jié)約排污費400/d。折合噸水收益5.61/m3。

扣減收益后,運行費用為18.26/m3。該工程通過廢水脫鹽并回用節(jié)約了水資源,廢水零排放可顯著改善區(qū)域水環(huán)境,具有明顯的環(huán)境效益。

6、結(jié)論

1)采用脫鈣軟化+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶綜合工藝對鉛鋅冶煉廢水進行脫鹽處理,可實現(xiàn)廢水零排放,出水水質(zhì)優(yōu)于《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB/T500502017)中的表6.1.3限值,其中TDS11~23mg/L、總硬度(以CaCO3計)2~5mg/L、電導(dǎo)率20.2~34.9μS/cm,硫酸鈉、氯化鈉結(jié)晶鹽質(zhì)量分數(shù)≥92%,分別達到Ⅲ類合格品和工業(yè)鹽二級品并外售,碳酸鈣沉淀渣用作鉛鋅冶煉污酸中和劑,無固廢。

2)廢水脫鹽過程分為脫鈣軟化、膜濃縮、蒸發(fā)結(jié)晶3個工序。脫鈣軟化工序采用CO2+NaOH去除硬度;膜濃縮工序采用高壓海淡膜+DTRO濃縮,輔以中低壓卷式反滲透對海淡膜、DTRO產(chǎn)水進行脫鹽淡化;蒸發(fā)結(jié)晶工序采用硫酸鈉三效結(jié)晶+冷凍結(jié)晶+氯化鈉單效結(jié)晶+雜鹽干燥的鹽硝分離工藝。膜系統(tǒng)的回收率≥85%、脫鹽率≥99%。通過鹽平衡計算為工藝設(shè)計與設(shè)備選型提供依據(jù)。

3)廢水脫鹽零排放系統(tǒng)運行費用合計23.87/m3,噸水收益5.61/m3,扣減收益后,運行費用為18.26/m3,環(huán)境效益顯著。廢水深度脫鹽回用可顯著改善全廠水質(zhì),提高生產(chǎn)用水重復(fù)利用率,同時避免廢水外排污染環(huán)境。(來源:長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,長沙華時捷環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司)