含鎳廢水效處理物化-膜法技術(shù)

2024-03-07 10:25:21 28

鎳因具有優(yōu)異的抗腐蝕性、耐磨損性,被廣泛應(yīng)用于電子電鍍生產(chǎn)中,鎳的需求量不斷增大。在鍍鎳過程中產(chǎn)生大量含鎳廢水,如果含鎳廢水不加處理任意排放,不但會危害環(huán)境和人體健康,還會造成貴金屬資源的浪費。

《電鍍行業(yè)污染物國家排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB219002008)和《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39731-2020)的頒布,相比以前的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996),提高了含鎳廢水的排放要求。為達到更高要求排放標(biāo)準(zhǔn),常用的處理方法是在絮凝處理之后加離子交換、膜處理、電滲析、MVR蒸發(fā)等工藝做進一步深度處理,這樣就增加了處理單元數(shù),大大提高了處理費用。工業(yè)園區(qū)含鎳廢水水量比較大,采用零排放工藝處理的話,將極大提高項目投資成本和運營成本。因此,既能提高重金屬廢水處理的效率又能簡化處理流程,降低電鍍企業(yè)廢水處理成本將是處理含鎳廢水研究的一個重要方向。

本文以某電鍍園區(qū)污水廠作為實驗基地,以系統(tǒng)穩(wěn)定運行、產(chǎn)水水質(zhì)達標(biāo)為目標(biāo),將膜分離技術(shù)應(yīng)用于含鎳廢水處理,采用物化+UF+NF78%+RO83%)組合工藝處理該廠的含鎳廢水,研究在不同運行條件下,運行系統(tǒng)得出最佳的運行工況和處理效果。

1、工藝流程

本實驗工藝流程具體步驟如圖1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

本工藝主要分為兩部分:預(yù)處理系統(tǒng)和脫鹽系統(tǒng)。

預(yù)處理系統(tǒng):預(yù)處理部分主要通過加堿調(diào)節(jié)PH進行混凝沉淀,再通過多介質(zhì)過濾器和超濾進行篩分過濾,去除對后續(xù)納濾系統(tǒng)有害的污染物,比如鐵、六價鉻、膠體等,同時可以降低系統(tǒng)進水含鹽量,為納濾系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行提供保障。

脫鹽系統(tǒng):預(yù)處理之后的出水采用多級除鹽“納濾+反滲透”,利用納濾去除絕大部分二價鹽,再利用反滲透做二級脫鹽,達到產(chǎn)水達標(biāo)的目的。

工藝說明:含鎳廢水在調(diào)節(jié)池經(jīng)過水質(zhì)水量均衡后,經(jīng)提升泵提升至物化處理系統(tǒng),在pH調(diào)整至最佳運行范圍后進行預(yù)沉,物化系統(tǒng)主要作用是調(diào)整系統(tǒng)運行的pH值,去除廢水中較大的懸浮物及顆粒物等,降低懸浮物對后續(xù)工藝的影響;預(yù)沉出水通過增壓泵進入多介質(zhì)+超濾系統(tǒng),降低廢水SDI,減少膜組清洗保養(yǎng)時間;超濾產(chǎn)水經(jīng)過增壓泵增壓后經(jīng)過NF系統(tǒng)循環(huán)濃縮,分離大部分溶解的一價、多價無機鹽類污染物,濃水排至園區(qū)反應(yīng)系統(tǒng),本次試驗暫不做研究,產(chǎn)水進入反滲透系統(tǒng);納濾產(chǎn)水經(jīng)過增壓泵增壓后經(jīng)過反滲透系統(tǒng),進一步循環(huán)濃縮,確保產(chǎn)水中的鎳離子濃度達到排放要求或者回用,濃水回流至超濾產(chǎn)水池,提高系統(tǒng)的整體回收率,產(chǎn)水排放或者回用。

工藝特點如下。

1)調(diào)節(jié)pH5.0~5.5范圍,與傳統(tǒng)工藝對比大大減少了加藥量;

2)納濾和反滲透膜選用抗污染膜,不僅具有高脫鹽率、高產(chǎn)水量的特點,而且膜清洗周期和使用壽命也更長;

3)采用NF+RO兩級組合處理工藝,在高回收率的情況下,保持高脫鹽率,出水電導(dǎo)率低,其中反滲透系統(tǒng)作為全因子達標(biāo)的保障,在來水波動較大的情況下仍能夠確保產(chǎn)水水質(zhì)達標(biāo),穩(wěn)定性高;

4)由于前級采用水回收率較高的納濾膜、后級反滲透濃水返回前級作為納濾進水,使整個系統(tǒng)實現(xiàn)較高的水回收率,實際運行廢水回收率可達70%以上;

5)系統(tǒng)自控程度高,全流程可采用自動控制,減少人為因素對出水中鎳含量的影響。

2、結(jié)果與討論

2.1 預(yù)處理效果

通過對現(xiàn)場水質(zhì)的長期監(jiān)測,含鎳廢水原水及經(jīng)過預(yù)處理之后的出水水質(zhì)如表1所示。從數(shù)據(jù)我們可以發(fā)現(xiàn)預(yù)處理對各項污染物去除率很低,其中總鎳、總磷、氰化物、氨氮、總氮的去除率均低于5%,電導(dǎo)率、總銅、COD的去除效果相對較好,但平均去除率也只有46%74%、27%。從中也可以看出廢水中存在較多的絡(luò)合態(tài)鎳和總磷,由于絡(luò)合態(tài)具有較大的分子量,且不易發(fā)生沉淀,因此更容易在膜分離中被去除。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.2 脫鹽系統(tǒng)處理效果

2.2.1 總鎳的去除

納濾和反滲透膜對總鎳的去除效果如圖1所示,膜系統(tǒng)對鎳的總?cè)コ史€(wěn)定在99.97%以上,其中納濾膜對總鎳的去除率在99.17%以上,納濾產(chǎn)水總鎳濃度范圍為1.18~2.5mg/L,不能達到排放要求;反滲透膜對總鎳的去除率穩(wěn)定在96.57%以上,納濾產(chǎn)水再經(jīng)過反滲透處理后總鎳濃度低于0.1mg/L,穩(wěn)定達到表三排放要求。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.2.2 總銅的去除

納濾和反滲透膜對總銅的去除效果如圖2所示,納濾膜對總銅的去除率穩(wěn)定在90%以上,納濾產(chǎn)水總銅濃度范圍為0.01~0.22mg/L,穩(wěn)定達到表三排放要求,產(chǎn)水再經(jīng)過反滲透作進一步處理后銅基本不能檢出,膜系統(tǒng)對銅的總?cè)コ史€(wěn)定在95.5%以上。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.2.3 總磷的去除

納濾和反滲透膜對總磷的去除效果如圖3所示,膜系統(tǒng)對磷的總?cè)コ史€(wěn)定在99.83%以上,其中納濾膜對總磷的去除率穩(wěn)定在99%以上,納濾產(chǎn)水總磷濃度范圍為0.77~1.66mg/L,不能達到排放要求;反滲透膜對總磷的去除率在72.4%以上,平均去除率為83%,納濾產(chǎn)水再經(jīng)過反滲透處理后總磷濃度低于0.5mg/L,平均值0.2mg/L,穩(wěn)定達到標(biāo)準(zhǔn)的表三排放要求。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.2.4 COD的去除

納濾和反滲透膜對COD的去除效果如圖4所示,膜系統(tǒng)對COD的總?cè)コ史€(wěn)定在92.7%以上,納濾膜對COD的去除率在80.4%以上,平均去除率為88.15%,納濾產(chǎn)水COD濃度范圍為8~53.7mg/L,不能穩(wěn)定達到排放要求;反滲透膜對COD的去除率在60.34%以上,平均去除率為74.45%,納濾產(chǎn)水再經(jīng)過反滲透處理后COD濃度低于20mg/L,平均值6.7mg/L,穩(wěn)定達到標(biāo)準(zhǔn)的表三排放要求。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.2.5 運行成本

運行成本主要產(chǎn)生于運行藥劑費、泵所消耗的電費,以及膜系統(tǒng)定期清洗所需要的藥劑費,藥劑費約1.5/t,電費約為1.4/t,設(shè)備折舊約為1.35/t,而清洗藥劑費約為0.15/t,總運行成本約為4.40/t(不含濃水、污泥處理成本)。

3、結(jié)論與展望

UF+NF+RO組合膜工藝處理電鍍含鎳廢水,既充分利用了納濾低壓分離廢水中重金屬離子時的高產(chǎn)水率、高濃縮倍數(shù)等特點,減少了濃水的排放總量,降低后續(xù)濃水處理量,又充分利用了反滲透膜較強的離子分離能力,通過反滲透系統(tǒng)處理后產(chǎn)水各指標(biāo)連續(xù)穩(wěn)定達到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB219002008)中表3標(biāo)準(zhǔn),且產(chǎn)水電導(dǎo)率小于50μs/cm,可直接回用于生活生產(chǎn)用水,節(jié)約水資源,同時用反滲透作為二級處理,具有一定的抗沖擊能力,保障產(chǎn)水穩(wěn)定達標(biāo)。

該工藝中,預(yù)處理控制在較低的pH條件下,可降低藥劑使用量,減少污泥量,減少二次污染。系統(tǒng)自控程度高,全流程可采用自動控制,減少人為因素對出水中鎳含量的影響。關(guān)于RO濃水的處理方法將在日后做進一步的研究。(來源:廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司)