火電廠脫硫廢水一體化處理系統(tǒng)

2023-03-01 17:08:00 10

在電廠煙氣脫硫裝置的漿液循環(huán)過程中,煙氣中的重金屬元素和Cl-等雜質(zhì)會逐漸富集到脫硫廢水中。為了維持脫硫裝置漿液循環(huán)系統(tǒng)物質(zhì)的平衡(一般要求漿液中Cl-含量低于20g/L),防止脫硫設(shè)備的腐蝕和保證石膏質(zhì)量,必須從系統(tǒng)中排放一定量的廢水。脫硫廢水雖然水量不大,但由于廢水中SS(懸浮物)含量高,并富集了第一類污染物(鎘、汞、鉻、鉛、鎳等重金屬離子)、第二類污染物(氟化物、硫化物、銅、鋅等),并有較高的COD(化學(xué)需氧量)、Cl-濃度,必須經(jīng)過處理才能排放或回用。目前,火電領(lǐng)域脫硫廢水處理工藝主要是根據(jù)《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997-2006)來選定的。采用的主要工藝方法為物化法(即“三聯(lián)箱”處理工藝),即針對脫硫廢水的水質(zhì)特點,設(shè)置一套完整的化學(xué)處理系統(tǒng),通過pH值調(diào)整以及氧化、中和、沉淀、絮凝等方法去除脫硫廢水中的污染物。隨著環(huán)保要求的提高,國內(nèi)脫硫系統(tǒng)幾乎均采用了該方法。雖應(yīng)用廣泛,但其設(shè)備較多、系統(tǒng)復(fù)雜、一次投資大,工作環(huán)境差,運維要求高,三聯(lián)箱系統(tǒng)出水中SSCOD(化學(xué)需氧量)往往不能穩(wěn)定達標(biāo)排放。

目前,一種以高分子復(fù)合親水聚合物藥劑為核心處理藥劑的一體化廢水處理工藝,在某些電廠的脫硫廢水處理回用項目中得到初步應(yīng)用。本文將收集、整理的一體化廢水處理工藝實例數(shù)據(jù)進行對比,分析采用該工藝處理前后,脫硫廢水與外排清水中污染物含量變化、外排泥渣沉淀物成分以及藥劑用量,判斷新型脫硫廢水處理工藝的實際處理效果,并通過與傳統(tǒng)“三聯(lián)箱”處理工藝的對比,分析其經(jīng)濟性,判斷其推廣應(yīng)用價值。這樣可以為相關(guān)技術(shù)人員選擇火電廠廢水處理工藝路線,實現(xiàn)廢水達標(biāo)排放或零排放提供借鑒和參考。

1、概述

某火電廠一期#1、#22×310MW)機組煙氣脫硫采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝。電廠脫硫系統(tǒng)建設(shè)時未設(shè)計獨立的脫硫廢水處理系統(tǒng),脫硫廢水直接排放到灰渣緩沖池。目前,脫硫廢水處理方式已不適應(yīng)環(huán)保形勢的要求,因此,電廠決定新建一套一體化脫硫廢水處理系統(tǒng)。其廢水來自石膏真空皮帶機脫水系統(tǒng)的濾液水和石膏旋流器出水,經(jīng)處理后的排水復(fù)用到干灰伴濕系統(tǒng)。根據(jù)脫硫系統(tǒng)水量分析,兩臺機組的脫硫廢水設(shè)計值為15m3/h。該項目于2016620日開工建設(shè)安裝,歷時半個月,75日建設(shè)完工并完成各項調(diào)試工作。

脫硫廢水呈弱酸性,懸浮物高,含鹽量高,脫硫廢水的排放超標(biāo)項目主要為SSCOD、硫化物。重金屬除汞離子超標(biāo)外,其他重金屬如鎘、鉻、鉛、鎳等含量較低。廢水一體化處理系統(tǒng)進水水質(zhì)情況如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

脫硫廢水一體化處理系統(tǒng)處理出水水質(zhì)主要指標(biāo),需滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997-2006)中脫硫廢水處理系統(tǒng)出口的污染物最高容許排放濃度的要求。水質(zhì)化驗表明,廢水中SS、COD、硫化物、總汞含量超標(biāo),需重點處理。

2、工藝技術(shù)原理及方案

2.1 工藝原理

脫硫廢水一體化處理系統(tǒng)是以高分子復(fù)合親水聚合物藥劑為核心的,并配套適應(yīng)于火電廠相關(guān)實際需要的一種脫硫廢水處理工藝及設(shè)備。它與重金屬的結(jié)構(gòu)和反應(yīng)機理是將物理反應(yīng)的吸附和化學(xué)反應(yīng)的配位融為一體,并且其聚合物鏈上的自由電子對可與活性修飾基進行協(xié)同反應(yīng),使重金屬沉淀變得非常穩(wěn)定。該工藝具有用量少,絮凝速度快,受共存鹽類、pH值及溫度影響小,生成污泥量少,容易處理等優(yōu)點。

2.2 工藝方案設(shè)計

廢水一體化處理系統(tǒng)及其配套的高分子聚合物藥劑,同步處理重金屬及SS,同時去除硫化物及部分COD等污染物,再采用常規(guī)曝氣和氧化還原工藝去除余下的COD、硫化物等污染物,整個處理過程只需加1種藥劑,且為直接加入,不需配制成水劑。其工藝流程如圖1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

廢水旋流器頂流重力自留至緩沖調(diào)節(jié)池,進行曝氣,再由調(diào)節(jié)池提升泵送入1級攪拌絮凝室。同時,高分子復(fù)合親水聚合物藥劑從反應(yīng)池上部的干粉投藥機投入并由攪拌機攪拌。藥劑的投入量可以根據(jù)脫硫廢水進水量及水質(zhì)情況(如SS含量),通過給藥機的變頻投藥裝置自動調(diào)節(jié),廢水從1級攪拌絮凝室流進入2級攪拌絮凝室。2級攪拌絮凝室主要目的是對1級攪拌絮凝室反應(yīng)效果的補充和促成較大礬花的形成。處理過的污水經(jīng)過14級重力沉降室,水中的礬花會沉降下來,達標(biāo)排放的清水從4級重力沉降室上部溢出。產(chǎn)生的底部污泥周期性地排出,并進行脫水處理。

脫硫廢水一體化處理系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,一個模塊單元的廢水處理能力約為15m3/h,設(shè)計水力停留時間為2535min,同步完成凝聚、澄清、污泥濃縮的作用。

3、處理后回用水水質(zhì)采樣數(shù)據(jù)分析

3.1 取樣指標(biāo)范圍

項目運行后,根據(jù)試驗方案及現(xiàn)場實際,分別對以下進出水水質(zhì)指標(biāo),如SS、COD、硫化物、總汞等進行對比檢測分析。

3.2 水樣測定

取樣方法:水樣在脫硫廢水處理系統(tǒng)出口取樣;依據(jù)FederalLawGazette-BGBLIp.l108,樣品應(yīng)在2h內(nèi)采集完畢并混勻??蛇B續(xù)采樣或者間隔采樣。間隔采樣時,至少等量采集5個樣品,最小取樣間隔不得小于5min。

分析方法:所有項目的分析按照GB8978中規(guī)定的方法進行,即SS含量采用重量法、COD采用重鉻酸鉀法、重金屬離子采用分光光度法;采集的分析水樣應(yīng)按照DL/T938的要求保存。

3.3 水質(zhì)數(shù)據(jù)分析

項目運行后,根據(jù)試驗方案、現(xiàn)場實際情況,以及試驗相關(guān)單位的具體要求,分別對以下一體化處理系統(tǒng)進、出水水質(zhì)指標(biāo),包括SS、COD、硫化物、總汞含量進行對比檢測分析。其檢測結(jié)果情況分類匯總?cè)绫?/span>2所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

將上述處理前后污染物數(shù)據(jù)繪制成趨勢曲線,如圖2、圖3、圖4和圖5所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

由圖2數(shù)據(jù)分析可知,進水懸浮物平均含量在380031800mg/L,經(jīng)處理后,出水懸浮物含量≤19.38mg/L,遠低于DL/T997-2006標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求范圍,去除率達到99.9%

由圖3數(shù)據(jù)分析可知,進水COD含量在≤220mg/L情況下,處理后出水COD含量可降至70mg/L,遠低于DL/T997-2006標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的COD含量≤150mg/L要求范圍。

由圖4數(shù)據(jù)分析可知,進水中的硫化物含量平均去除率為93.5%,達到預(yù)期效果,出水中的硫化物指標(biāo)符合DL/T997-2006標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的硫化物含量≤1.0mg/L的排放標(biāo)準(zhǔn)。

由圖5數(shù)據(jù)分析可知,進水中的總汞含量平均去除率為63.7%,出水中的總汞指標(biāo)符合DL/T997-2006標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的汞含量≤0.05mg/L的排放標(biāo)準(zhǔn)。

3.4 絮凝沉淀物(泥渣)的成分分析

絮凝沉淀物經(jīng)抽濾(中速濾紙,抽濾壓力-0.054-0.050MPa,抽濾時間1.52.0min,直至無水滴產(chǎn)生)形成泥渣,對試驗期間泥渣成分檢測分析結(jié)果如下。

過濾泥餅(渣)中,平均水分含量為38.63%,剔除水分后,泥渣中組成石膏的鈣基、硫酸根成分約占渣中總質(zhì)量的88.86%。由于在處理過程中,無需采用石灰漿液(CaOH2)和HCl對廢水pH值進行調(diào)制中和,相對于“三聯(lián)箱”處理工藝(須將pH值調(diào)節(jié)至9.09.5),處理后的清水中鈣離子(Ca2+)及氯離子(Cl-)明顯降低。據(jù)估算,鈣離子的濃度可減少2200mg/L(使用石灰水將pH值調(diào)節(jié)至9.5時,需加入5%石灰水80L/m3),每天廢水總量減少20t。

3.5 出水中污染物濃度達標(biāo)情況

該項目中脫硫廢水中SS、COD、硫化物、總汞超標(biāo)嚴重,經(jīng)一體化處理系統(tǒng)處理后,其在出水中最高濃度與《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997-2006)對比如表6所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

從表6可以看出,在一個月試驗期間,雖然脫硫廢水水質(zhì)及水量有一定的波動(SS濃度的波動幅度最大,達到380031800mg/L),經(jīng)一體化處理系統(tǒng)處理后,脫硫廢水中的SS、COD、硫化物、總汞的濃度在出水中顯著下降,并遠優(yōu)于《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997-2006)中的排放標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)脫硫廢水長期、穩(wěn)定的達標(biāo)排放,并為廢水零排放的深度處理創(chuàng)造了條件。

4、與傳統(tǒng)“三聯(lián)箱”處理工藝的對比分析

4.1 優(yōu)點

通過該脫硫廢水一體化項目的工程實施與試運分析,相對于傳統(tǒng)“三聯(lián)箱”處理工藝,脫硫廢水一體化處理工藝具有如下優(yōu)點。

4.1.1 工藝流程短,現(xiàn)場操作簡單

脫硫廢水一體化處理工藝只需要加一種干粉藥劑(經(jīng)統(tǒng)計,試驗項目中藥劑噸水單位消耗量為0.452kg/t),大幅簡化了加藥系統(tǒng)和處理工藝流程,操作簡單,易于掌握。

4.1.2 結(jié)構(gòu)緊湊,適應(yīng)能力強,處理效率高

脫硫廢水一體化處理工藝采用了一體化的模塊式設(shè)計,可以方便組合,滿足不同裝機容量火電機組對脫硫廢水處理能力的要求。

4.1.3 項目占地面積小,基建投資較小

相對于相同處理能力下的“三聯(lián)箱”系統(tǒng),脫硫廢水一體化處理工藝極大地降低占地面積,節(jié)省投資成本,縮減建設(shè)周期。

4.1.4 可方便地實現(xiàn)遠程自動控制

由于廢水一體化處理工藝的集成化、模塊化設(shè)計,加藥系統(tǒng)簡單,從而較容易實現(xiàn)遠程自動啟停、監(jiān)控、調(diào)節(jié)與故障判斷分析,便于火電廠脫硫DCS系統(tǒng)集中控制。

4.1.5 相較于“三聯(lián)箱”工藝,減少了渣漿量

作為廢水零排放的預(yù)處理工藝,脫硫廢水一體化處理工藝可減輕除鹽系統(tǒng)的負載,節(jié)約處理成本。

4.2 不足

脫硫廢水一體化處理工藝存在以下問題:所需藥劑必須事先根據(jù)收集廢水污染物成分數(shù)據(jù)進行配比試驗,再根據(jù)最佳的處理效果確定藥劑配方,故藥劑的適應(yīng)能力有一定局限。當(dāng)電廠補充水及煤種變化較大時,需要適當(dāng)調(diào)整藥劑配方。

總之,通過項目實施與試運結(jié)果分析可知,相較于傳統(tǒng)“三聯(lián)箱”處理工藝,脫硫廢水一體化處理系統(tǒng)具有工藝流程簡單、建設(shè)工期短、設(shè)備可靠性好、處理效率高和便于實現(xiàn)自動控制的優(yōu)點。

5、結(jié)論

電廠脫硫廢水采用廢水一體化處理系統(tǒng)處理后,各污染物排放均達到甚至優(yōu)于《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997-2006標(biāo)準(zhǔn))的規(guī)定。由于本項目脫硫廢水中原有重金屬離子含量偏低,經(jīng)處理后汞離子去除效果明顯,其他重金屬離子含量變化不明顯,但已符合相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn),故未對藥劑成分作進一步調(diào)整。因此,人們可以運用脫硫廢水一體化處理工藝替代“三聯(lián)箱”,并將其作為廢水零排放的預(yù)處理工藝,該系統(tǒng)可靠性、處理成本有明顯優(yōu)勢,應(yīng)用前景光明。(來源:湖南大唐節(jié)能科技有限公司)