硫鐵礦酸性廢水處理高效底泥循環(huán)回流技術

硫鐵礦酸性廢水處理高效底泥循環(huán)回流技術

2023-03-01 17:07:56 5

礦產資源開采過程中產生大量廢水,特別是硫鐵礦山酸性廢水由于酸度高(pH值一般為1.5~2.5)、含有多種高濃度的重金屬離子(Cu、Zn、Cd、As、Mn等),嚴重污染環(huán)境。為落實國家的節(jié)能減排目標,實現(xiàn)工業(yè)酸性廢水達標排放,酸性廢水技術改造項目日益增多。本文以安徽某硫鐵礦山為例,設計采用高效底泥循環(huán)回流技術(HDS技術)處理井下酸性廢水,出水達到GB89781996《污水綜合排放標準》中一級排放標準的要求,部分出水回用于企業(yè)選礦生產,將大大減少廢水排放量,降低企業(yè)水消耗量。目前,HDS技術代表了治理工業(yè)酸性廢水的前沿發(fā)展水平,本文結合工程實例詳細介紹了其工藝系統(tǒng)設計和運行控制要點。

1、HDS工藝簡介

傳統(tǒng)石灰中和法(LDS工藝)雖然工藝簡單、成本低,但存在沉淀底泥含水率高,污泥處理費用大,污泥濃度較低導致管道易結垢等一系列問題,大大限制了該工藝的連續(xù)運行時間和應用范圍。

限制了該工藝的連續(xù)運行時間和應用范圍。HDS工藝是LDS工藝的革新和發(fā)展。HDS工藝在LDS工藝的基礎上融入了晶種循環(huán)處理技術,即底泥回流系統(tǒng);增加了藥劑/底泥混合系統(tǒng),可以促進中和藥劑顆粒在回流沉淀物上的凝結,從而增加沉淀顆粒粒徑和污泥密度。很大程度上克服了LDS工藝結垢嚴重、石灰消耗量大、易堵塞管道及污泥密度低、操作環(huán)境惡劣等一系列缺點,成為其最佳的先進實用替代技術。HDSLDS比較具有以下優(yōu)勢院

(1)處理同體積酸性廢水HDS可減少石灰消耗5%~10%。

(2)在原有水處理設施基礎上將LDS改造HDS,可提高水處理能力1~2倍。

(3)HDS法產生的污泥固含率高(20%~30%),污泥體積是LDS法的1/20~1/30。

(4)HDS法能夠延緩設備、管道的結垢。

(5)LDS通常為手動操作,而HDS法為全自動化操作。

通過對比,HDS工藝具有LDS工藝無法比擬的優(yōu)勢,對于類似本項目廢水量較大、可用土地面積較小的企業(yè)來說尤為合適,因此本項目選擇HDS工藝作為井下酸性廢水處理工藝。

2、工程應用

2.1 工程概況

安徽某硫鐵礦山井下酸性廢水為連續(xù)排放,正常排水量為39134m3/d,最大排水量為52998m3/d。廢水pH值為1.0~3.5,鐵、錳、鋅的質量濃度分別為1500~4300、180~45080~420m早轅蘊。設計采用HDS工藝處理該廢水,出水達到GB89781996―級排放標準后部分回用于選礦生產。井下酸性廢水處理構筑物分2組,11備,正常排放時,開啟1組處理構筑物,單組處理能力為40000m3/d,最大排放時,2組處理構筑物同時開啟。

2.2 工藝流程廢水處理流程見圖1

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

礦山井下酸性廢水先進入混合反應池,進行中和反應,提高混合液pH值,使混合液pH值在合適范圍內,同時對混合液進行鼓風曝氣,將混合液中的Fe2+氧化成Fe3+?;旌戏磻匾缌魉M入絮凝池,通過加入絮凝劑使中和污泥形成絮體,提高在輻流式沉淀池中的沉降性能。輻流式沉淀池中沉降污泥一部分外排進行處理處置,一部分進入底泥循環(huán)系統(tǒng)進一步循環(huán)利用,上層清液進生產新水池和溢流排放。廢水處理產生的污泥經污泥泵輸送至尾礦濃縮機進行濃縮處理后,輸送至尾礦庫。

2.3 HDS工藝系統(tǒng)設計

2.3.1 工藝系統(tǒng)

(1)混合反應池。

石灰乳投加系統(tǒng)與pH值自動檢測儀進行聯(lián)動控制,根據反應池pH值調節(jié)石灰乳投加量,控制反應池內pH值為8.5~9.0,同時反應過程中鼓入空氣進行曝氣,氧化廢水中的Fe2+,混合曝氣反應時間取40min。

(2)絮凝反應池。

絮凝池分兩級,在一級絮凝池中加入絮凝劑,一級絮凝池快速攪拌,使原水與絮凝劑快速混合,攪拌槳邊緣線速度取0.5m/S;二級絮凝池慢速攪拌,使小絮凝體生成大的絮凝體,便于沉淀,攪拌槳邊緣線速度取0.2m/S。絮凝反應時間取15~20min。

(3)輻流式沉淀池。

Fe3+與石灰乳形成的氫氧化鐵沉渣沉降至沉淀池的底部,再由刮泥機將沉渣刮到底部的中央?;亓骼鯊某恋沓氐牡撞窟B續(xù)地將沉渣回流到混合反應池中,回流比取12%~15%,剩余的沉渣由輸送栗送至尾礦濃縮機。輻流式沉淀池表面水力負荷取1.5m3/(m2.h)

2.3.2 藥劑配制添加系統(tǒng)

(1)絮凝劑配制。

絮凝劑采用PAM高分子絮凝劑,PAM投加量為5mg/L,藥劑配制質量分數為0.3%,絮凝劑消耗量在井下正常排水時為5kg/d,最大排水時為7.5kg/d。

(2)石灰乳液配制。

乳液配制質量分數為10%,生石灰消耗量在井下正常排水時為1120kg/d,最大排水時為1680kg/d。本系統(tǒng)所有藥劑添加均由PLC根據工藝控制要求,自動控制并設低液位報警提示。

2.3.3 自動檢測控制系統(tǒng)

為保證HDS工藝達產達標,整個處理工藝均安裝了測試儀表和自動控制裝置,在酸性水進水管、排泥管、藥劑管道安裝有電磁流量計,顯示和記錄瞬時、累計流量。采用調整電動閥啟閉大小的方法來實現(xiàn)石灰乳液額定流量的近似連續(xù)調節(jié),從而達到自動控制中和pH值的目的。處理后的水設pH計檢測,進行水質監(jiān)測把關。

2.4 主要設備及構筑物

井下廢水處理的主要設備及構筑物分別見表1、表2。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

2.5 運行控制要點

(1)在項目運行初期,廢水中Fe2+濃度較低,污泥回流系統(tǒng)不必運行,曝氣系統(tǒng)也可以間歇性運行,從而能夠減少日常運行處理費用;

(2)鼓風曝氣按照處理單位體積廢水的供氣量為4m3進行設計;

⑶污泥回流比為12%~15%,因現(xiàn)場水質隨礦山開采情況會有變化,因此應根據水質化驗結果,隨時調整污泥回流量。

2.6 主要技術和經濟指標

HDS系統(tǒng)處理,出水水質可達到GB89781996的第二類污染物最高允許排放濃度中相應的一級排放標準。出水水質詳見表3。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

該工程總投資為1550萬元,其中設備投資250萬元,土建投資1300萬元;處理成本為0.50/m3

3、結語

采用HDS工藝處理硫鐵礦酸性廢水,當控制反應責勻值為8.5~9.0,混合反應時間在40min以上,曝氣氣水比為4:1,底泥回流比為12%~15%時,出水總鐵、錳、鋅去除率分別能達到99.94%、99.27%99.97%以上,污泥含固率達到25%以上;同時處理后出水中鈣離子的含量低,有效延緩設備、管道的結垢現(xiàn)象,保證處理設施的正常運行。

該方法適用于新建硫鐵礦山酸性廢水治理及現(xiàn)有硫鐵礦山石灰法處理系統(tǒng)的改造,該工藝應用將大幅度減輕硫鐵礦廢水對區(qū)域水體產生的不良影響,為企業(yè)持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境效益和社會效益。(來源:北京城建設計發(fā)展集團股份有限公司)