含酚廢水處理臭氧催化氧化技術

含酚廢水處理臭氧催化氧化技術

2023-02-10 10:06:11 4

1、現狀和存在的問題

公司污水處理單元一系統2010年建成投用,設計負荷80m3/h,系統設有預處理系統、解酸化+一級生化SBR系統、二級生化處理BAF系統和后處理系統,主要用于處理主工藝粗煤氣預處理過程中產生的含酚含氨廢水,產水達到國家一級排放標準,并作為濁循環(huán)系統補水。工藝路線如圖1所示。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

污一系統自投用以來產水色度、CODSS超標嚴重,不但影響了后系統的運行穩(wěn)定,同時富余產水因色度高無法通過回用水單元進行回收,造成零排放體系無法形成閉環(huán)。產水如表1所示。

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產水色度高導致濁循環(huán)系統部分指標如正磷、余氯無法正常分析、視覺效果差,CODSS高導致濁循環(huán)水系統濃縮倍數無法提升,阻垢劑、殺菌劑、剝離劑等藥劑投加量增加,氣化島換熱器堵塞頻繁,因此污一產水提質改造勢在必行。

2、污一系統產水超標原因分析

2.1 系統來水指標異常

正常生化系統微生物對碳氮磷元素的需求比為m(C)m(T)m(P)=10051。元素比例失衡不但會降低污泥處理效率,還會造成微生物菌群崩潰。2018年水解酸化池出水碳氮磷的平均比例為m(C)m(T)m(P)=100100.05,氨氮比例嚴重超標,同時污一系統原設計進水氨氮為215mg/L,目前因前系統來水氨氮含量高且波動大,造成系統產水超標嚴重,如圖2所示。

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2.2 預處理單元運行效果差

2.2.1 氣浮系統停用

溶氣式氣浮對COD的去除率一般在30%~50%,對SS的去除率在80%以上。目前污一氣浮因溶氣系統故障系統停用,同時水解酸化池運行效果差,導致SBR池進水SSCOD高,可生化性差。

2.2.2 水解酸化池轉化率低

生化污水處理工藝進水BOD/COD比一般控制在0.3以上。目前水解酸化池進、出水BOD/COD比在0.14~0.26,進出水BOD/COD無明顯變化,分析值如表2所示。

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2.3 SBR系統運行不穩(wěn)定

2.3.1 SBR池污泥負荷波動大

本工程SBR系統采用COD污泥負荷為0.16d-1,NH3-N負荷為0.0095d-1,而實際運行過程中生化系統氨氮負荷波動較大,以SBR-C池為例2018年每月氨氮平均負荷為0.12d-1。

2.3.2 溶解氧調整不及時

根據運行經驗,SBR池溶解氧一般控制在2~4mg/L,曝氣不足則會造成硝化反應過程不完全,系統出產水超標,絲狀菌滋生污泥膨脹;溶解氧過高則會加速微生物氧化,造成MLVSS/MLSS比降低。目前SBR池因曝氣管堵塞、老化、脫落嚴重,系統內曝氣不均,形成局部溶解氧不足和偏高。

2.3.3 污泥沉降比大幅度下降

污泥沉降比一般控制在25%~30%可以達到良好的處理效果。71日前SBR-CSV30波動較大維持在35%~50%,系統處于污泥過剩狀態(tài),后因系統受到沖擊污泥大量死亡,沉降比急劇下降,降至10%左右,如圖3所示。

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2.3.4 污泥體積指數下降

根據運行經驗SVI一般控制在80~120mL/g,在前期運行過程中,因氣浮系統長期停用導致大量無機懸浮物帶入后系統,污泥脫水系統處理能力不足,大量老化污泥回流,導致SBR池污泥指數偏低。73日達到歷史最低點23.6mL/g,系統已無法正常運行。如圖4所示。

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2.3.5 污泥活性下降

有機污泥濃度比代表了污泥的反應活性,本項目有機污泥濃度比MLVSS/MLSS0.6~0.8,而實際運行過程中以SBR-C池為例比值均低于0.6,如表3所示。

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2.4 斜管沉淀池和機加池運行效果差

2.4.1 斜管沉淀池

斜管沉淀池因自身工藝缺陷,系統排泥不暢,填料內堵塞大量污泥,污泥長時間滯留易發(fā)生反硝化反應,產水攜帶大量浮泥,造成SS、COD波動大,甚至超過進水含量,如表4所示。

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2.4.2 機加池

機加池原設計通過投加200目活性碳粉和絮凝劑對BAF產水的色度、懸浮物和COD進一步去除,但因來水水質差、機加池排泥效果差,導致機加池進出水水質無明顯變化,如表5所示。

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2.5 BAF運行效果差

曝氣生物濾池工藝單元即BAF,利用填料載體培養(yǎng)微生物,對SBR池產水中難降解有機物進一步去除,降低產水色度和COD,但經過多年的運行調試BAF仍無法掛膜,進出水指標無變化。

3、污一產水提質措施

3.1 排放水池增設活性炭脫色罐

污一系統產水COD、SS和色度長期超標,對此在系統末端增加活性炭過濾脫色罐,脫色罐正常運行期間進出水水質如圖5所示。經過一年的運行系統產水水質有所改善,但仍無法滿足濁循環(huán)補水需求。

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3.2 機加池投加脫色劑

鑒于機加池投加活性炭粉導致產水指標波動大、懸浮物超標的現狀,經過試驗在機加池投加強氧化性脫色劑,氧化來水中COD去除色度,并協同PAM絮凝作用降低產水SS。經過實踐產水指標如圖6所示。CODSS去除效率較高,但產水色度仍無法滿足濁循環(huán)系統補水指標。

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3.3 增加臭氧催化氧化單元

隨著系統運行負荷提升,產水指標日趨惡化,經過調研決定在生化系統后增加臭氧催化氧化單元,并于20184月改造調試完成,系統改造完成后產水指標如圖7所示,改造后流程如圖8所示。

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4、多相濕式臭氧催化氧化過程反應機理

臭氧催化氧化技術在工業(yè)廢水處理中有著廣泛的應用。水中的有機物主要通過兩種途徑被臭氧強氧化去除,一是臭氧對有機物直接氧化分解去除;二是臭氧間接氧化,即由臭氧產生的?OH對水中有機物進行無選擇性氧化。?OH的氧化電位為2.80V,臭氧的氧化電位為2.07V,因此?OH的氧化能力比臭氧氧化能力高很多,對水中有機物有良好的降解和礦化效果,反應機理如下。

P(污染物)+O3→產物或中間物(直接臭氧氧化反應)

P(污染物)+?HO→產物或中間物(自由基反應)

在多相濕式氧化工藝中加入固體催化劑能夠促進?OH的形成,并產生協同催化和混凝吸附作用,提高COD氧化去除的效率和速率,其可能反應機理如下。

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5、結語

臭氧催化氧化單元投用后系統產水水質得到了巨大改善,產水達到濁循環(huán)系統補水標準,但隨著裝置運行仍有3個突出問題需要進一步優(yōu)化解決。

1)系統產水鐵含量高,縮短后系統流程,催化單元后只保留脫色罐,并將脫色罐活性炭濾料更換為天熱錳砂,去除產水中鐵離子,避免濁循環(huán)蒸發(fā)濃縮后鐵含量超標。

2)催化池進水SS含量高,平均在60mg/L左右,導致曝氣盤堵塞催化單元無法正常運行,對前系統進行優(yōu)化,保證SBR池運行穩(wěn)定,降低產水SS攜帶量,更換自清洗過濾器形式,保證催化池進水SS低于20mg/L

3)放電管使用壽命短,通過材質更換升級延長放電管使用壽命。(來源:呼倫貝爾金新化工有限公司)