煤礦生活污水處理改造AO生物膜+MBR+炭濾工藝

煤礦生活污水處理改造AO生物膜+MBR+炭濾工藝

2022-03-31 13:52:06 5

  煤礦生活污水主要來自礦工生活區(qū)、職工食堂、浴室、單身宿舍及辦公場所排水等,且職工洗浴污水占相當(dāng)大比重(約70%~80%),其具有機(jī)污染物濃度低、水質(zhì)水量變化較大、可生化條件較差的水質(zhì)特點。某煤礦位于山西省朔州市北部13km處的陶村,生活污水產(chǎn)生量約400m3/d,主要為辦公樓、食堂和洗浴等產(chǎn)生的污水,具有煤礦生活污水水質(zhì)的一般性特點。隨著環(huán)保政策日趨嚴(yán)格,該礦生活污水需處理后全部回用(不得外排),原有生活污水處理設(shè)施已不能滿足回用對其出水水質(zhì)要求,因此需對其升級改造并提高出水水質(zhì)。

  1、生活污水處理站現(xiàn)狀

  1.1 原有工藝流程

  原有生活污水處理站設(shè)計處理能力為480m3/d,采用10mm機(jī)械格柵+調(diào)節(jié)池+初沉池+好氧池+二沉池+二氧化氯消毒的處理工藝,設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)。原有生活污水處理工藝流程見圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  1.2 存在的問題

  原有生活污水處理站存在的主要問題:

 ?、俪醭脸?、好氧池、二沉池、消毒池為地埋式一體化污水處理設(shè)備,已使用近10年,設(shè)備主體結(jié)構(gòu)破損,滲漏嚴(yán)重,接近報廢;

 ?、诶名}酸和氯酸鈉化學(xué)反應(yīng)生成的二氧化氯進(jìn)行消毒,由于鹽酸屬于嚴(yán)格管控物資,不易購買,原有消毒設(shè)施沒有運行;

 ?、壅{(diào)節(jié)池有效調(diào)節(jié)容積為80m3,偏小,不能滿足礦工集中洗浴排水時的水量調(diào)節(jié)需求;

 ?、苌钗鬯幚砗蟠蟛糠滞馀?,不符合生活污水應(yīng)全部回用不外排的環(huán)保要求;

 ?、莞鶕?jù)用水需求,礦方規(guī)劃將生活污水處理后回用于沖廁、綠化、選煤廠生產(chǎn)用水及地面灑水,現(xiàn)有處理工藝的出水水質(zhì)不能滿足回用水質(zhì)要求以及《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918―2002)的一級A標(biāo)準(zhǔn),故需提標(biāo)改造。

  2、設(shè)計規(guī)模及進(jìn)、出水水質(zhì)

  生活污水處理站升級改造規(guī)模為480m3/d。通過對現(xiàn)有生活污水處理站進(jìn)水水質(zhì)化驗分析,并參照同類煤礦生活污水水質(zhì)資料以確定設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)(見表1);生活污水經(jīng)處理后回用于沖廁、綠化、選煤廠生產(chǎn)用水及地面灑水等,不外排。設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中一級A標(biāo)準(zhǔn)、《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)中道路清掃、綠化、沖廁、洗車用水水質(zhì)要求的最高指標(biāo)。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  3、處理工藝選擇

  采用AO生物膜+MBR+活性炭過濾作為該生活污水升級改造項目的處理工藝,工藝流程見圖2。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

 ?、僬{(diào)節(jié)池

  由于該煤礦生活污水80%左右為洗浴排水,洗浴排水具有集中性、間歇性、水量大的特點,為了調(diào)節(jié)水量水質(zhì)和合理設(shè)計水處理設(shè)施規(guī)模,保證水處理構(gòu)筑物運行的連續(xù)性、穩(wěn)定性,需增加調(diào)節(jié)池的有效調(diào)節(jié)容積。

 ?、谏幚砉に囘x擇

  AO生物膜兼有生物膜法和活性污泥法二者之長,其是在活性污泥工藝的反應(yīng)池裝設(shè)組合填料,反應(yīng)池內(nèi)的生物量由懸浮態(tài)污泥和附著態(tài)生物膜組成,大幅提高了反應(yīng)池內(nèi)生物量,有利于生長緩慢的硝化菌的生長聚集,增加了系統(tǒng)耐沖擊負(fù)荷能力和除污效率,減少污泥產(chǎn)量,不產(chǎn)生污泥膨脹,較適用于現(xiàn)有污水廠的提標(biāo)改造。AO生物膜工藝同時具有缺氧段、好氧段微生物相互獨立,各自始終處于最佳生態(tài)環(huán)境中,不受厭氧、好氧環(huán)境交替的抑制作用,缺氧段污水中的有機(jī)物可直接作為碳源被反硝化細(xì)菌利用,達(dá)到同步去除COD和脫氮目的。另外,采用組合填料作為生化反應(yīng)池內(nèi)微生物生長載體,由于組合填料比表面積較大,反應(yīng)池中大量生物體附著在填料上,而懸浮在池內(nèi)的生物量并不很高,工藝脫碳、硝化效果好,硝化段的出水SS較低,可不設(shè)污泥回流。膜生物反應(yīng)器(MBR)的過濾作用使微生物完全被截留在反應(yīng)器中,實現(xiàn)了水力停留時間和污泥齡的徹底分離,系統(tǒng)污泥濃度是傳統(tǒng)活性污泥法的2~3倍,使生物反應(yīng)器保持較高硝化能力和污染物去除效率,對強(qiáng)化和穩(wěn)定出水水質(zhì)有重要作用,同時大大減小了生化池的池容;MBR膜池取代傳統(tǒng)二沉淀,縮短了處理流程,減少了土建工程量和投資。因此AO生物膜一MBR工藝具有有機(jī)負(fù)荷率高、處理效率高、出水水質(zhì)好、反應(yīng)器容積小、占地面積少等優(yōu)點。進(jìn)一步研究表明,低溫、低碳源是影響煤礦污水處理脫氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵因素,對于AO生物膜一MBR工藝可以保證如硝化菌等生長緩慢的微生物在系統(tǒng)中截留、富集,強(qiáng)化系統(tǒng)脫氮效果,同時具有污泥產(chǎn)量少、污泥顆粒較大、易于泥水分離、污泥處理費用相對較低的優(yōu)點。綜上所述,結(jié)合該項目進(jìn)、出水水質(zhì)特點和改造用地面積緊張的實際情況,設(shè)計采用AO―MBR作為本項目生化處理工藝。

 ?、凵疃忍幚砉に?/p>

  活性炭作為一種多孔物質(zhì),比表面積大,能夠迅速吸附前級水處理設(shè)施泄漏出來的小分子有機(jī)物等污染性物質(zhì),對水中異味、膠體及色素、重金屬離子等有較明顯的吸附去除作用,同時還可去除溶解性COD。另外,活性炭表面通常有各種高低不同的凸起,可為微生物提供適宜的附著點,長時間運行后活性炭表面會附著微生物,以生物活性炭的形式實現(xiàn)對污水的深度處理。研究表明,單純活性炭吸附工藝可降低生化出水的COD,進(jìn)一步提高出水水質(zhì)。

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  紫外線消毒屬于純物理消毒方法,具有簡單便捷、廣譜高效、無二次污染、便于管理和實現(xiàn)自動化等優(yōu)點,常用于生活飲用水消毒,但其不具有持續(xù)消毒能力。次氯酸鈉是一種高效、廣譜、安全的強(qiáng)力滅菌消毒藥劑,它與水親和性好,能與水以任意比互溶,易購置儲存,操作安全方便,可在各種環(huán)境及工作狀況下投加,可替代二氧化氯作為小規(guī)模煤礦生活污水處理的消毒藥劑。本項目出水回用于沖廁、綠化、選煤廠生產(chǎn)用水及地面灑水等,采用紫外線和次氯酸鈉兩級消毒以保障消毒效果和持續(xù)消毒能力。

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  剩余污泥排至剩余污泥池。由于本項目產(chǎn)生的剩余污泥較少,設(shè)計將剩余污泥運至礦井水處理站,依托礦井水污泥處理系統(tǒng)對其進(jìn)行脫水處置。

  4、主要建(構(gòu))筑物改造設(shè)計

  4.1 調(diào)節(jié)池

  利用原調(diào)節(jié)池及原有10mm機(jī)械格柵,新建1座有效調(diào)節(jié)容積為220m的全地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)池,與原調(diào)節(jié)池串聯(lián)使用,改造后調(diào)節(jié)池總有效調(diào)節(jié)時問為15h。在新建調(diào)節(jié)池設(shè)1臺4kW潛水?dāng)嚢杵饕苑乐箂s沉降;設(shè)2臺潛污泵(Q=20m3/h,H=100kPa,N=2.2kW,1用1備)提升污水后依次進(jìn)入毛發(fā)聚集器和生化處理系統(tǒng)。毛發(fā)聚集器完成對粒徑>1mm顆粒物的去除,對MBR膜起到保護(hù)作用。

  4.2 組合池

  設(shè)組合池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),包括:缺氧池、好氧池、MBR膜池、中間水池、污泥池、離線化學(xué)清洗池、泵坑。

 ?、偃毖醭?。

  有效容積為80m,HRT=4h,反硝化容積負(fù)荷為0.36kgNOx-一N/(m3填料?d),缺氧池懸掛纖維束組合填料,填充率為50%。纖維束組合填料具有比表面積較大、阻力小,布水、布?xì)庑阅芎?,易掛膜和流化、不易阻塞、使用壽命長等特點。。。缺氧池內(nèi)設(shè)1臺2.2kW潛水?dāng)嚢杵饔糜谖鬯旌稀?/p>

 ?、诤醚醭?。

  有效容積為144m3,HRT=7.2h,好氧池組合填料填充率為60%,BOD容積負(fù)荷0.50kg/(m3填料?d)。在填料下方設(shè)DN65微孔曝氣軟管曝氣,充氧能力為0.147kg/(m?h),氧利用率為15%,服務(wù)面積為0.5m2/m。運行過程中生物膜受上升氣流攪動,一方面可為生物膜曝氣供氧,另一方面可控制生物膜再生。根據(jù)微生物生長情況,可通過變頻措施調(diào)節(jié)曝氣量大小,控制生物膜更新速度,使其保持較高活性。曝氣風(fēng)機(jī)2臺(1用1備),Q=3.46m3/min,P=49kPa,N=7.5kW,變頻控制。

  ③MBR池。

  尺寸為3.5m×4.2m×4.5m,HRT=3h,設(shè)2組膜組器,每個膜組器選用40簾截留孔徑為0.03m中空纖維膜,單簾有效膜面積為20m,設(shè)計產(chǎn)水通量為12.5L/(m2?h)。膜吹掃風(fēng)機(jī)2臺(1用1備),Q=6.05m3/min,P=49.0kPa,N=11kW(變頻)。

 ?、躆BR膜離線清洗池。

  1座,尺寸為1.8m×3.5m×3.0m;中間水池1座,尺寸為2.05m×3.075m×3.6m,主要收集MBR系統(tǒng)產(chǎn)水;污泥池1座,主要儲存剩余污泥,尺寸為2.05m×3.075m×3.6m;污泥池設(shè)排泥泵1臺。設(shè)泵坑1座,尺寸為2.9m×4.2m×3.0m,泵坑設(shè)MBR產(chǎn)反洗泵、硝化液回流泵、活性炭過濾提升泵。MBR產(chǎn)水泵和反洗泵共用,MBR出水進(jìn)入中間水池,反洗自中間水池取水。MBR產(chǎn)反洗泵2臺(1用1備),Q=38.5m3/h,H=200kPa,N=3kW,采用恒流量變頻控制。MBR系統(tǒng)采用自動化控制運行,程序設(shè)計抽8min、停2min自動運行,120個制水周期水反洗一次。過濾提升泵2臺(1用1備),Q=21.6m3/h,H=220kPa,N=3kW,其自中間水池取水經(jīng)提升依次通過活性炭過濾和消毒后進(jìn)入回用水池。硝化液回流比為200%,設(shè)硝化液回流泵2臺(1用1備),Q=40m3/h,H=100kPa,N2.2kW。硝化液回流泵兼作剩余污泥泵,當(dāng)系統(tǒng)剩余污泥較多時,可將剩余污泥排至污泥池。

  4.3 MBR設(shè)備間

  MBR設(shè)備間1座,平面尺寸為9.92m×7.3m,輕鋼結(jié)構(gòu),設(shè)MBR化學(xué)清洗裝置、化學(xué)加藥裝置、值班控制室、配電室。設(shè)計進(jìn)水BOD5/TN=2.22,進(jìn)水BOD不能滿足脫氮需求,設(shè)乙酸鈉碳源投加裝置1套,可根據(jù)運行需要調(diào)節(jié)乙酸鈉投加量。設(shè)化學(xué)除磷裝置1套,PAC(Al2O3,含量為27%)投加量為14mg/L。

  4.4 原有生活污水處理車間

  在原生活污水處理車間設(shè)曝氣風(fēng)機(jī)、膜吹掃風(fēng)機(jī)、機(jī)械格柵、紫外線消毒裝置、活性炭過濾器、次氯酸鈉消毒裝置。將原直徑為1.8m的石英砂過濾器改造為活性炭過濾器,濾速為7.86m/h,反沖洗水洗強(qiáng)度為10L/(m2?s),顆粒活性炭粒徑為0.6~1.2mm,碘吸附值>1000mg/g,濾料厚度為1.8m。設(shè)1套管道式紫外線消毒器,處理水量為20m3/h;次氯酸鈉消毒裝置1套,次氯酸鈉投加量為4mg/L(以有效氯計)。

  4.5 回用水池

  回用水池有效容積為300m3,設(shè)回用水泵2臺(1用1備),Q=50m3/h,H=460kPa,N=11kW?;钚蕴窟^濾反洗水泵2臺(1用1備),Q=90m3/h,H=200kPa,N=15kW。

  5、運行效果和經(jīng)濟(jì)分析

  該項目于2017年8月開工建設(shè),2017年12月竣工,調(diào)試期進(jìn)水量為360m3/h,滿足設(shè)計進(jìn)水負(fù)荷要求,調(diào)試期正好處于北方寒冷冬季,但由于生活污水中洗浴水量較大,系統(tǒng)調(diào)試運行期間在室外溫度為一30℃的條件下生化池沒有出現(xiàn)結(jié)冰情況;調(diào)試1個月后,組合填料上微生物掛膜良好,委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)連續(xù)5天對該項目進(jìn)、出水水質(zhì)進(jìn)行了監(jiān)測,出水水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計值,具體如表2所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  該工程總投資為340.4萬元,其中土建工程投資為143.7萬元,設(shè)備及其他投資為196.7萬元。運行成本為1.19元/m3,其中燃料動力費為0.54元/m3,藥劑費為0.11元/m3,工資福利費為0.41元/m3(定員3人,每人工資及福利費為24000元/a計),活性炭填料每年更換1次,更換費用為0.13元/m3。

  6、結(jié)論

  采用AO生物膜+MBR+活性炭過濾作為朔州某煤礦生活污水改造項目的主體處理工藝,該工藝具有流程短、處理效率高、反應(yīng)器容積小、占地面積小的特點,出水水質(zhì)滿足或優(yōu)于設(shè)計出水水質(zhì)要求。該改造工程的成功實施,可為類似小規(guī)模煤礦生活污水處理設(shè)計和生活污水資源化利用積累經(jīng)驗和提供借鑒。(來源:煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院)

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