焦化廢水處理A/O2工藝

2022-01-20 09:36:02 10

  遷安中化煤化工有限責任公司(簡稱遷安中化公司)建有6座55孔JN60-82型焦爐,年產焦炭330萬t,擁有兩段焦化廢水處理系統(tǒng),其中Ⅰ段焦化廢水處理系統(tǒng)是其中4座焦爐的配套設計,采用活性污泥法的A/O2工藝,廢水處理量為70m3/h。該工藝2004年投入使用后,出水COD、NH3-N指標經常波動,且運行費用偏高,不能適應當前越來越高的環(huán)保要求和公司經營理念。因此遷安中化公司對進水水質、A/O2工藝指標控制等進行了優(yōu)化,實現了A/O2工藝的穩(wěn)定、高效、節(jié)約運行?,F對A/O2工藝的優(yōu)化作一介紹。

  1、廢水處理A/O2工藝流程

  遷安中化公司焦化廢水處理A/O2工藝流程示意圖見圖1(圖中虛線表示污泥路徑)。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  2、影響A/O2工藝運行的進水水質因素及優(yōu)化

  對A/O2工藝運行來說,進水水質的管控尤為重要。A/O2工藝屬于活性污泥法廢水處理工藝,活性污泥對有害物質有一定的承受限度,超過這個限度,活性污泥就會被抑制,進而影響廢水處理效率。A/O2工藝入曝氣池污水中有害物質的質量濃度要求為:硫氰酸銨<22mg/L、礦物油<50mg/L、硫化物<50mg/L。

  2.1 硫氰酸銨

  硫氰酸銨本身有毒,在廢水處理系統(tǒng)內分解時,化學需氧量較高,會產生有毒氣體,對活性污泥影響較大。生產運行實踐證明,A/O2工藝進水中硫氰酸銨質量濃度達到1.5g/L以上時,A/O2系統(tǒng)會受到較大程度的影響,因此需要盡可能降低進水硫氰酸銨濃度。

  焦化廠產生硫氰酸銨最多的工藝是采用HPF的脫硫工段,在脫硫過程中產生硫氰酸銨副鹽,脫硫液中硫氰酸銨質量濃度一般在150g/L左右,以如此高的濃度進入A/O2系統(tǒng),會對廢水處理系統(tǒng)造成沖擊,生產運行中,應嚴禁脫硫液進入A/O2工藝處理系統(tǒng)。因此在生產操作中需做好以下幾點:

  (1)控制脫硫系統(tǒng)的煤氣夾帶水進入脫硫系統(tǒng)。

  (2)將脫硫系統(tǒng)發(fā)生事故時的溢液收集入脫硫系統(tǒng)。

  (3)將雨季脫硫區(qū)域的積水及日常脫硫區(qū)域的地坪掃水收集入脫硫系統(tǒng)。

  2.2 礦物油

  廢水處理系統(tǒng)來水剩余氨水包括配煤水分、煉焦化合水、粗苯分離水、地坪掃水等,在冷凝工段,與焦油分離后,經過剩余氨水罐沉淀、除焦油器除油、蒸氨塔除油后,蒸氨廢水中礦物油一般能滿足A/O2工藝處理要求。

  A/O2工藝進水中礦物油含量高,一般是粗苯系統(tǒng)洗油進入冷凝工段造成的。洗油密度在1.03×103kg/m3~1.06×103kg/m3,與剩余氨水密度相差不大,進入剩余氨水系統(tǒng)后,不容易實現分離,會造成進入生化系統(tǒng)的廢水礦物油含量超標,進而影響生化運行。

  洗油進入剩余氨水造成生化進水礦物油含量超標的原因有以下幾種:

  (1)粗苯系統(tǒng)洗油打入冷凝工段。為了降低洗油對生化系統(tǒng)的影響,粗苯系統(tǒng)的洗油應盡可能不打入冷凝工段。洗油必須打入冷凝工段時,應采用少量、多次的方法。

  (2)終冷塔阻力高,使用洗油沖洗終冷塔后,廢油打入冷凝工段。

  生化進水礦物油質量濃度一般要求小于50mg/L[2],實際運行中,控制礦物油質量濃度小于250mg/L,以保證生化系統(tǒng)能正常運行。

  2.3 硫化物

  廢水處理A/O2工藝進水中硫化物含量高時,A池水面出現硫泡沫,好氧池污泥中出現淡黃色小顆粒、污泥松散,降解COD能力差。

  若脫硫運行效果不好,脫硫塔后煤氣中硫化氫含量較高,煤氣中的硫化物在終冷塔、粗苯分離水中富集,進入冷凝工段,最終造成生化進水硫化物超標。因此脫硫工段的穩(wěn)定運行,對降低生化進水硫化物含量是有利的。

  A/O2工藝進水硫化物質量濃度一般要求小于50mg/L,生產實踐證明,蒸氨廢水硫化物質量濃度小于90mg/L時,對生化運行不會造成影響。當蒸氨廢水硫化物質量濃度大于90mg/L時,根據蒸氨廢水量及硫化物濃度,在生化系統(tǒng)氣浮池進水口投加相應量的硫酸亞鐵,能消除硫化物超標的影響。硫化物去除反應為S2-+FeSO4=FeS↓+SO42-。

  2.4 NH3-N

  在廢水生物處理中,一般按BOD(55日生化需氧量)計算氮的需要量,若按BOD5與NH3-N質量濃度之比為100∶5來調節(jié)NH3-N濃度,則能滿足微生物對氮的要求。但是實際運行中,不方便檢測BOD5,根據進水COD濃度調節(jié)進水NH3-N濃度也是可行的。經過化驗,A/O2工藝進水BOD5占COD的34%~36%,結合生產運行,按進水COD與NH3-N質量濃度之比為(40~60)∶1來調節(jié)NH3-N濃度,能滿足A/O2工藝運行需要,且不會因為NH3-N過高而造成廢水處理費用增加。

  2.5 COD

  遷安中化公司剩余氨水COD在7000mg/L~9000mg/L,蒸氨廢水COD在5000mg/L~7000mg/L,如此高的COD直接進入A/O2生化處理系統(tǒng),活性污泥會受到沖擊,造成污泥松散、污泥指數上升、降解COD能力下降。實踐證明,對A/O2工藝來說,進水COD控制在3000mg/L~3500mg/L,有利于生化系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

  綜上所述,為了維持A/O2工藝的穩(wěn)定運行,生化進水水質要滿足一定的指標要求,見表1。

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  3、影響A/O2工藝運行的指標控制因素及優(yōu)化

  3.1 溫度

  溫度是影響活性污泥生長與生存的重要因素,不同類型的活性污泥有不同的適宜生長溫度。

  原設計要求生化處理A/O2系統(tǒng)適宜的溫度是25℃~38℃,最高不超過40℃。但實際運行中,當水溫超過37℃時,在同樣的鼓風機負荷下,O1池、O2池溶解氧明顯偏低,生化出水COD明顯提高;當水溫低于30℃時,生化出水COD也出現相應的提高。溫度對A/O2工藝出水COD的影響見表2。

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  由表2可知,A/O2工藝溫度宜控制在30℃~36℃,溫度控制過高、過低,都會造成生化出水COD含量偏高。

  3.2 溶解氧

  原設計要求O1池、O2池溶解氧從進水端到出水端逐漸升高,控制出水端溶解氧質量濃度在2mg/L~4mg/L。實際運行中,O1池進水經過“之”字型的3個36m長的廊道后,到達出水端,O2池進水經過1個36m長的廊道后,到達出水端。按原設計運行,A/O2工藝存在以下問題:

  (1)為了保證溶解氧含量從進水端到出水端逐漸升高,好氧池內大部分分支壓縮風截門開度不大。壓縮風截門開度小,易造成曝氣盤堵塞,好氧池內集泥。

  (2)廢水在O1池內氨化作用顯著,經過O1池后,廢水NH3-N含量上升,O2池成為降解NH3-N的主要場所,與原設計好氧池的作用不符。

  (3)O2池降解NH3-N負荷較高,A/O2工藝運行稍有問題時,出水NH3-N含量便隨之波動。

  針對以上問題,調整好氧池運行模式:

  (1)打開O1池、O2池進水端所有分支壓縮風截門,盡可能地提高好氧池前端溶解氧含量。O1池第二廊道溶解氧質量濃度由<1mg/L提高至3mg/L左右。

  (2)根據O1池、O2池出水指標,關小出水端分支壓縮風截門。出水端溶解氧屬于剩余溶解氧,是浪費掉的氧氣,關小部分壓縮風截門后,可相應地降低鼓風機電流,減少電消耗。好氧池溶解氧調整前后A/O2工藝內指標變化見表3。

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  由表3可知,好氧池溶解氧控制調整后,A/O2工藝內COD、NH3-N指標明顯下降。

  3.3 沉降比

  原設計要求O1池、O2池沉降比控制在25%~40%,運行中存在以下問題:

  (1)O1池污泥負荷較高,COD降解不徹底,出水COD偏高。

  (2)O2池污泥負荷過低,污泥老化,易分解產生懸浮物,造成出水濁度、COD偏高。

  針對以上問題,調整生化系統(tǒng)沉降比控制指標:

  (1)提高O1池沉降比至45%~55%,降低污泥負荷,降低出水COD。

  (2)降低O2池沉降比至20%~30%,提高污泥負荷,降低出水懸浮物含量。

  3.4 堿度

  原設計O1池、O2池堿度控制在300mg/L~500mg/L,堿度偏低時,增加系統(tǒng)固堿投加量。運行中存在問題如下:

  (1)O1池幾乎不消耗堿液,O2池消耗堿液較大。同時,為保證O2池的硝化作用,O2池堿度控制在400mg/L~500mg/L,造成出水堿度高,浪費堿液。

  (2)固堿是袋裝的,每天需要專人溶解2t左右,工作量大。同時,傾倒固堿時,堿面飛揚,現場操作環(huán)境惡劣。

  (3)固堿成本較高。

  (4)O1池、O2池的加堿管道、閥門經常被結晶堵塞,造成系統(tǒng)不能及時調節(jié)堿度,致使出水指標波動。

  針對以上問題,調整操作如下:

  (1)強化O1池硝化作用,降低O2池堿度至150mg/L~250mg/L,減少堿液浪費。

  (2)O1池、O2池由投加固堿逐漸改為投加液堿,節(jié)省人力,降低運行費用,同時也避免加堿管道堵塞而引起系統(tǒng)的波動。

  經過以上工藝優(yōu)化,廢水處理A/O2工藝出水指標可以實現長期、穩(wěn)定達標,系統(tǒng)抗沖擊能力顯著增強。同時,二沉池出水COD由320mg/L降低至250mg/L,以A/O2工藝進水COD平均3150mg/L計算,COD處理效率由90%提高至92.1%。另外,減少4個崗位定員,每月節(jié)約人力支出近2萬元;使用固堿改為液堿,每月節(jié)約藥品費用近5萬元;降低出水堿度,每月節(jié)約堿液消耗3萬元左右,合計可使焦化廢水噸水處理費用降低2元左右。

  4、A/O2工藝調整后出現的問題及優(yōu)化

  4.1 回流沉淀池出現返沫、返泥現象調整前,回流沉淀池水面平穩(wěn),未出現過返沫、返泥現象。調整后,回流沉淀池每半月左右就出現一次先返沫、再返泥的現象。

  回流沉淀池工況分析如下:

  (1)回流沉淀池表面總可見小氣泡破裂的現象,此現象和A池表面的現象較為類似。

  (2)回流沉淀池內有1m左右的存泥。

  (3)回流沉淀池內溶解氧質量濃度<0.5mg/L。

  (4)回流沉淀池內的水和污泥有6h左右的停留時間。

  (5)將A/O2工藝調整前后O1池和回流沉淀池的硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量匯總,數據見表4。

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  根據表4數據,調整前回流沉淀池進、出水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量基本穩(wěn)定,調整后回流沉淀池出水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量明顯比進水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量低,可以確定在回流沉淀池內發(fā)生了反硝化反應,消耗掉部分硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮。

  4.2 優(yōu)化及解決措施

  由以上分析可知,回流沉淀池返沫、返泥現象是回流沉淀池內發(fā)生反硝化作用引起的。為了抑制回流沉淀池發(fā)生反硝化作用,可采取以下2種辦法:

  (1)反硝化反應的發(fā)生需要一定的停留時間,縮短廢水和污泥在回流沉淀池內停留時間,可以抑制回流沉淀池發(fā)生反硝化作用。通過調節(jié),把回流沉淀池進水的硝化液盡可能快地送入A池,使其在A池發(fā)生反硝化作用。

  調整如下:回流上清液量由150m3/h提高至300m3/h,回流污泥量由150m3/h提高至200m3/h,回流沉淀池停留時間由6h縮短到4h。試驗一周后,回流沉淀池返沫、返泥現象沒有明顯好轉。

  采用縮短回流沉淀池停留時間的方法,未能徹底有效抑制回流沉淀池返沫、返泥狀況,不可取。

  (2)傳統(tǒng)的脫氮理論認為,反硝化菌在無分子氧、存在硝酸和亞硝酸離子的條件下,才能使硝酸鹽還原。但近幾年的研究表明,硝化和反硝化可以在同一反應器中同時發(fā)生,這一現象被稱為同步硝化反硝化(SND)。依據SND理論,在O1池部分區(qū)域創(chuàng)造反硝化條件,使O1池同步發(fā)生硝化和反硝化作用,降低回流沉淀池進水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量,進而抑制反硝化作用在回流沉淀池發(fā)生的強度。

  調整如下:關小O1池出口端第三廊道分支壓縮風截門,降低曝氣量,控制O1池出口端溶解氧質量濃度在0.5mg/L左右。同時在不影響O1池降解COD、NH3-N的前提下,逐步擴大O1池第三廊道的厭氧區(qū)域,直至O1池出口硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮質量濃度降至20mg/L以下。

  經過調試,O1池出口端第三廊道75%~100%區(qū)域調整為厭氧區(qū)域,即溶解氧質量濃度在0.5mg/L左右時,可降低回流沉淀池進水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮質量濃度在20mg/L以下。同時,回流沉淀池不再出現返沫、返泥現象。

  結合以上試驗結果,生產運行中采取降低O1池出口端第三廊道溶解氧的辦法,在O1池建立反硝化區(qū)域,可以抑制回流沉淀池出現返沫、返泥現象。

  5、結論

  遷安中化公司通過控制焦化廢水處理A/O2工藝進水硫氰酸鹽、礦物油、硫化物、NH3-N、COD等有害物質濃度,為廢水處理工藝穩(wěn)定運行創(chuàng)造良好的條件。通過優(yōu)化O1池、O2池溫度、溶解氧、沉降比等指標,廢水COD處理效率由90%提高至92.1%。通過使用液堿代替固堿,把反硝化反應前移至O1池,及采取降低O2池堿度的方法,焦化廢水噸水處理費用降低2元左右。同時,A/O2工藝經過優(yōu)化后,廢水處理出水指標可以實現長期、穩(wěn)定達標,且系統(tǒng)抗沖擊能力顯著增強。(來源:遷安中化煤化工有限責任公司)

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