油脂精煉廢水處理工藝

2021-08-03 17:26:55 7

  油脂精煉廢水主要來源于堿煉工序,在堿煉過程中,油脂中的游離脂肪酸轉(zhuǎn)變?yōu)殁c皂,通過離心分離或沉降從油脂中分離出來,然后油脂中殘留的少量鈉皂通過水洗方法,使其溶解到水相中,再分離出水相形成的油脂精煉廢水。這類廢水含有較高的動植物油、COD、TP及SS等,屬于典型的高濃度工業(yè)廢水。

  目前針對這一廢水的主要處理方法主要為“物理預(yù)處理+好氧處理”聯(lián)用工藝,好氧處理多采用SBR,好氧接觸氧化等常規(guī)工藝,這些常規(guī)的好氧工藝耐沖擊負荷的能力較低,且出水需要深度處理,才能達到COD<50mg/L,本項目好氧工藝采用目前國內(nèi)比先進的MBBR工藝作為二級處理工藝,兼具生物流化床和生物接觸氧化法兩者的優(yōu)點,具有比面積大,生物量多,耐沖擊負荷的能力強等優(yōu)點。

  1、工程概況

  以天津某大豆油加工生產(chǎn)企業(yè)為例,其主要從事大豆毛油生產(chǎn)及成品油精煉,該公司的生產(chǎn)廢水主要來源于大豆毛油的生產(chǎn)過程中的油籽加工廢水、DC廢水、洗罐水,成品油精煉過程中的精煉廢水及排放冷卻水等。該廢水含油量高,有機物含量高,且水質(zhì)不穩(wěn)定,總磷含量高,該企業(yè)產(chǎn)生生產(chǎn)廢水的水量為650m3/d,本工程的進水水質(zhì)見表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  出水水質(zhì)達到表2中的標準,水質(zhì)根據(jù)環(huán)評及建設(shè)單位要求既需要滿足《天津市污水綜合排放標準》(DB12/356-2008)中一級水的要求,處理后出水既可排入市政污水管網(wǎng)至下游污水處理廠,又可回用于生產(chǎn)過程中的循環(huán)冷卻水的補水等。

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  2、處理工藝

  2.1 工藝選擇

  由于此種廢水含油量較高,TP較高,去除油脂后,可生化性較好,出水根據(jù)建設(shè)單位要求回用于鍋爐循環(huán)冷卻水的補給水,因此,采用以“隔油-混凝氣浮”為預(yù)處理工藝,去除精煉廢水中的浮油,并降低廢水中的TP。經(jīng)預(yù)處理后的精煉廢水與其他廢水混合后,采用二級混凝氣浮對混合水進行預(yù)處理,進一步去除混合水中的乳化油,降低廢水中TP,采用“水解酸化-MBBR”為混合廢水的二級處理,臭氧為消毒工藝,不含余氯,可回用于企業(yè)生產(chǎn)。

  2.2 工藝流程

  根據(jù)本工程廢水的特點,該廢水中含油量、TP及有機物濃度均較高,但可生化性較好。精煉廢水先經(jīng)過隔油池去除浮油,出水進入混凝氣浮池,調(diào)節(jié)酸堿,通過加入PAC、PAM發(fā)生混凝反應(yīng),初步降低精煉廢水中的TP;預(yù)處理后的精煉廢水與DC、油籽加工廢水在調(diào)節(jié)池混合,均質(zhì)均量,精煉廢水中高濃度的有機物及TP在調(diào)節(jié)池內(nèi)得到稀釋,混合水進入二級混凝氣浮,通過加入藥劑,進一步去除混合水中的動植物油、TP;預(yù)處理后的混合水進入水解酸化池,將大分子有機物分解成小分子有機物,水解酸化池出水自流至MBBR池,MBBR池內(nèi)含有大量懸浮填料,具有較高的比表面積,通過與廢水中的有機物充分接觸,混合水中大部分的有機污染物在MBBR池內(nèi)得以去除,MBBR出水經(jīng)泥水分離后,進入消毒池,由于出水回用于循環(huán)冷卻水與生產(chǎn)環(huán)節(jié)有關(guān),因此,采用臭氧消毒,同時達到去除水體色度的目的。具體工藝流程如圖1所示。

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  3、構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

  3.1 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

  (1)隔油池。數(shù)量1座,全地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總?cè)莘e20m3。主要用于去除油脂精煉廢水中的浮油,出水自流至綜合設(shè)備間內(nèi)的氣浮設(shè)備,主要去除廢水中的乳化油,氣浮出水自流至調(diào)節(jié)池,與其他2股水混合,進入后續(xù)處理工藝。內(nèi)設(shè)刮渣機1臺,收油管1套。

  (2)調(diào)節(jié)池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總?cè)莘e為200m3。分別收集油脂精煉廢水,油籽加工廢水,DC廢水,均衡水量和水質(zhì),使污水能夠穩(wěn)定的進入后續(xù)處理工藝。內(nèi)設(shè)潛污泵3臺,超聲液位計1臺。

  (3)水解酸化池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總?cè)莘e為250m3。對污水起到預(yù)酸化作用,進一步提高可生化性。內(nèi)設(shè)潛水攪拌器2臺。

  (4)MBBR池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總?cè)莘e520m3。主要去除污水大部分的有機污染物、NH3-N、SS。內(nèi)含MBBR填料和曝氣裝置。

  (5)斜管沉淀池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),表面負荷1.2m3/(m2?h)。內(nèi)設(shè)氣提排泥裝置1套及斜管填料。

  (6)臭氧接觸池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總?cè)莘e60m3。內(nèi)設(shè)臭氧曝氣裝置。臭氧發(fā)生器位于綜合設(shè)備間。臭氧接觸池設(shè)在臭氧接觸池池頂。

  3.2 附屬構(gòu)筑物

  建筑面積500m2的二層綜合設(shè)備間,鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),其中包括加藥間、鼓風機房、氣浮間、儲藥間、污泥脫水機房、配電室、及控制室等。

  4、調(diào)試運行情況

  4.1 運行效果

  該工程已于2016年11月竣工驗收并運行投產(chǎn),本文取自項目建成后的連續(xù)穩(wěn)定進水90d,廢水經(jīng)過提升進入調(diào)節(jié)池,其中包含精煉廢水、油籽加工廢水、DC廢水、洗罐水等,經(jīng)實測,進水COD為2500~3500mg/L,經(jīng)排入調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量,出水COD可穩(wěn)定控制在3100mg/L左右,經(jīng)混凝反應(yīng)破乳,即出現(xiàn)浮渣,經(jīng)氣浮出水后,浮渣及化學污泥排出系統(tǒng)外,出水透明無渾濁,COD可降至2500mg/L左右,出水進入水解酸化池,水解酸化池出水COD可達1900mg/L,處理效率約為30%,水解酸化出水進入MBBR生化系統(tǒng),MBBR填料具有較高比表面積,相對于傳統(tǒng)的好氧工藝,可接受較高的COD進水濃度,抗沖擊負荷能力較強,較高的生物膜比表面積使得有機污染物徹底被好氧微生物降解掉,最終生成CO2和H2O,MBBR出水COD=50~60mg/L,容積負荷可達2.3kg/(m3?d),自建成以來各工藝段運行狀況良好,始終保持穩(wěn)定的達標出水。穩(wěn)定運行期間運行數(shù)據(jù),如表3所示。

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  4.2 運行費用

  (1)電費。該工程,單位水耗電量3.04kW?h/m3,工業(yè)電售價為0.8元/(kW?h),單位水電價2.432元。

  (2)藥劑費。該工程所用藥劑PAC為0.43kg/m3,單價2.6元/kg;NaOH為0.2kg/d,單價5.2元/kg;PAM(-)為0.003kg/m3,單價11元/kg,PAM(+)為0.007kg/m3,單價34元/kg,本工程所需藥劑費為2.42元/m3。

  (3)人工費。本工程自動化程度較高,不需在污水處理站設(shè)專職人員,由生產(chǎn)車間人員代為管理。

  4.3 經(jīng)濟分析

  因該項目為全自動運行,因此設(shè)備品牌及自動化要求較高,此工程廢水單位處理成本1.6萬元/m3,項目建成后,基本達到業(yè)主要求,可實現(xiàn)無人值守,但需生產(chǎn)車間人員定期查看。

  本項目作為企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),其主要功能是向社會提供經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。企業(yè)年減少COD排放量約543t/年。

  5、結(jié)論

  該項目運行投產(chǎn)以來,運行穩(wěn)定,COD、BOD5、NH3-N、TP等出水水質(zhì)指標均可達到《天津市污水綜合排放標準》中一級標準的要求。

  本工程采用兩級混凝氣浮,對精煉廢水除油和除磷,有效降低了廢水中的動植物油及TP的含量;實際運行表明,由于水解酸化進水COD濃度較低,出水去除率在20%左右,因此MBBR進水COD濃度較高(2000mg/L左右),但出水COD均小于50mg/L,相比于傳統(tǒng)好氧工藝,MBBR的抗沖擊負荷能力較強出水即可達到地標一級標準。(來源:天津市聯(lián)合環(huán)保工程設(shè)計有限公司,天津城建設(shè)計院有限公司)

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