化肥廠含鹽廢水蒸發(fā)結晶處理工藝

化肥廠含鹽廢水蒸發(fā)結晶處理工藝

2021-07-28 10:58:18 5

  隨著我國社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,人民物質生活水平越來越高,人們對于環(huán)境的保護意識也在逐漸增強,同時國家對于化肥企業(yè)的環(huán)保監(jiān)察力度和處罰也越來越嚴。為了保護我們的生存環(huán)境,讓化肥企業(yè)環(huán)保達標,既可以保證生產,又可以降低用水成本,對于化肥企業(yè)生產過程產生的含鹽廢水進行處理就顯得意義重大。

  一、項目概況

  本項目為某化肥廠的廢水處理項目,設計廢水處理量為7m3/h,要求裝置的運行能力可以適應40%-120%的進料量變化。

  濃鹽水的成分如表1所示。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  通過上表可以看出,廢水中陰離子氯離子,陽離子根據(jù)客戶提供的為鈉離子,根據(jù)分子量計算可知廢水中的氯化鈉含量約為2.1%,濃度低,考慮采用先濃縮后結晶工藝。表中顯示廢水中陽離子還含有鈣離子,在工藝設計時要考慮設備結垢影響。另廢水中還會存在其它無機鹽成分,為了保證出鹽成分符合工業(yè)標準,需要在工藝設計中需要著重考慮。

  二、蒸發(fā)結晶工藝

  通過對濃鹽水的成分進行分析,決定?用先將濃鹽水進行濃縮,將廢水中的含鹽量提高,然后進入末效結晶系統(tǒng),繼續(xù)蒸發(fā)濃縮至飽和濃度,進入分離系統(tǒng)和包裝系統(tǒng)。工藝流程框圖如圖1所示。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  從工藝流程框圖中可以看出,工藝流程為:進料池?預熱器?效蒸發(fā)?二效蒸發(fā)?三效結晶?增稠器?離心機?包裝機。

  裝置的材料選擇至關重要,直接影響裝置的使用年限和可靠性??紤]到原料中氯離子對于不銹鋼的腐蝕嚴重,本裝置的蒸發(fā)器板片和蒸發(fā)器換熱管選用TA1材質,其它的設備、管道、閥門等選用2205材質。

  2.1 裝置工藝說明

  裝置的熱源為蒸汽,物料首先經(jīng)過預熱器,將物料溫度提升至設計溫度,進入一效蒸發(fā)器,一效蒸發(fā)器的熱源為蒸汽,對一效物料進行加熱,物料在一效分離器內進行汽液分離,產生二次蒸汽,進入二效蒸發(fā)器作為熱源加熱二效物料,物料在二效分離器內進行汽液分離,產生二次蒸汽,進入三效結晶蒸發(fā)器作為熱源加熱物料,物料在結晶器內進行汽液分離,產生二次蒸汽進入冷凝器冷卻。各效產生的冷凝水混合后進入預熱器,對物料進行預熱,大大降低了預熱蒸汽用量。

  本裝置采用一效、二效板式蒸發(fā)器,三效管式蒸發(fā)器的管板結合的工藝形式,前期物料濃度低,采用板式蒸發(fā)器,可以利用板式蒸發(fā)器的高傳熱效率,快速將物料含鹽量提升。物料濃度提升,堵塞蒸發(fā)器可能性增加,因此三效結晶選用管式蒸發(fā)器,同時增加大流量強制循環(huán)泵,使管式蒸發(fā)器中的物料流速達到2m/s以上,大大提升了傳熱效率。由于換熱管內物料流速高,對于管內結晶的鹽附著物也起到了一種沖刷作用,大大降低了管式蒸發(fā)器換熱管的結垢。

  裝置在各效分離器二次汽出口均增加一個二次分離器,并在分離器頂部增加絲網(wǎng)除沫器和清洗噴頭,大大提升了汽液分離率,杜絕了霧沫夾帶現(xiàn)象的產生,二次冷凝水的回水標準遠高于業(yè)主要求,可直接用于下一工藝段用水。

  裝置設置了一臺帶攪拌的增稠器,可容納物料量為5m3,在三效結晶器中物料達到飽和濃度時,可將物料打入增稠器中進行攪拌,在攪拌降溫過程中,結晶鹽逐漸增長,達到出料離心要求。此種工藝降低了結晶器中存儲物料的濃度,將其晶體生長過程轉移,降低了結晶器和蒸發(fā)器的結垢和阻塞可能性。

  2.2 裝置物料工藝流程

  裝置物料儲存在裝置下方的原料池中,進過自吸泵將物料打入一級預熱器,在一級預熱器中經(jīng)過預熱后進入二級預熱器,由蒸汽加熱后進入一效蒸發(fā)器,一效蒸發(fā)器是板式升膜蒸發(fā)器,物料經(jīng)過加熱后進入一效分離器,物料沸騰,一次濃縮液體從一效分離器底部進入一效物料循環(huán)泵,進行自循環(huán)和出料進入二效蒸發(fā)器。二效蒸發(fā)器同樣采用板式升膜蒸發(fā)器,物料在二效蒸發(fā)器中完成和一效相同的加熱過程,進入二效分離器中進行沸騰汽液分離,二次濃縮的物料由二效分離器底部進入二效物料循環(huán)泵,自循環(huán)同時往三效結晶進料。物料在三效管式蒸發(fā)器內加熱,加熱后的物料進入三效結晶器內沸騰汽液分離,進行物料濃縮。三效結晶設置大流量軸流泵,進行強制循環(huán),使物料不斷蒸發(fā)濃縮,直至達到飽和濃度。物料達到飽和濃度或高于飽和濃度時,開啟結晶出料泵,將物料打到攪拌增稠器中進行,物料晶體在增稠器中進一步生長后,進入離心機進行固液分離,分離出的母液打回三效結晶器繼續(xù)蒸發(fā)結晶,固體進入自動包裝機,打包外賣。

  2.3 裝置蒸汽工藝流程

  裝置熱源為廠區(qū)提供的蒸汽,初始蒸汽壓力為1.3MPa,經(jīng)過裝置前置的蒸汽減壓閥后,蒸汽壓力降至0.5MPao蒸汽分兩路,一路進入預熱器,作為預熱器熱源對物料就行預熱,一路進入一效蒸發(fā)器,加熱一效物料,一效分離器產生的二次蒸汽進入二效蒸發(fā)器,加熱二效物料,二效分離器產生的二次蒸汽進入結晶換熱器,加熱三效物料至飽和濃度。結晶器產生的二次蒸汽進入冷凝器,冷卻成冷凝水外排。

  2.4 裝置冷凝水工藝流程

  一效蒸發(fā)器的熱源為鍋爐過來的蒸汽,其冷凝水溫度高且純凈,進過一級預熱器的二段后,由泵送回鍋爐重新利用。二效蒸發(fā)器、三效結晶器和冷凝器產生的冷凝水,經(jīng)過匯合后進入一級預熱器的一段,進行余熱回收,后匯入冷凝水罐由冷凝水泵外送至其它工藝段使用,做到冷凝水的回收利用。二效和三效冷凝水由一個冷凝水罐進行收集,冷凝水進入冷凝水罐前都有一段U型管,其作用是進行動態(tài)液封,保證系統(tǒng)內的真空不被打破。

  三、主要配套設備

  3.1 蒸發(fā)器

  a、一效蒸發(fā)器采用板式升膜蒸發(fā)器,板片材質TA1,板片采用人字形波紋,物料在流道內產生劇烈湍流,傳熱效率。

  b、二效蒸發(fā)器采用板式升膜蒸發(fā)器,板片材質TA1,板片采用人字形波紋,物料在流道內產生劇烈湍流,傳熱效率。

  c、三效蒸發(fā)器采用管式蒸發(fā)器,換熱管材質TA1,換熱管直徑038nun,管式蒸發(fā)器蒸汽采用分布裝置和折流板,使蒸汽均勻分布到每一根換熱管外壁,設置折流板增加蒸汽與換熱管的換熱時間,使蒸汽充分加熱換熱管,繼而充分加熱換熱管內的物料,增加蒸汽的利用率,保證蒸發(fā)器的加熱溫度穩(wěn)定。

  3.2 分離器

  分離器直徑02300mm,高度3000mm,材質2205雙相不銹鋼,二次蒸汽出口設置二次分離罐,分離器設置電容液位計,液位觀察視鏡,氣相壓力和溫度傳感器。

  3.3 結晶器

  結晶器采用FC型結晶器,直徑03000mm,高度7500mm,材質2205雙相不銹鋼,二次蒸汽出口設置二次分離罐,結晶器設置雷達液位計,液位觀察視鏡,氣相壓力和溫度傳感器,真空度自動調節(jié)閥。

  3.4 冷凝器

  冷凝器?用板式冷凝器,板片材質TA1,蒸汽進口設置壓力傳感器,連鎖控制真空泵、冷卻塔水、結晶器真空調節(jié)閥等。

  四、調試及總結

  裝置調試過程順利,由于物料初始濃度過低,連續(xù)開機72小時后,開啟出料泵至增稠器,繼而由增稠器出料至離心機進行固液分離,得到結晶鹽固體,至包裝機進行包裝。

  經(jīng)測定:

  (1)離心機分離出的晶體鹽含水量W5%,出鹽標準符合GB/T5462-2015《工業(yè)鹽》中的要求;

  (2)蒸發(fā)冷凝液電導率=300us/cm,符合甲方回用水要求;

  (3)蒸發(fā)冷凝液中C1含量^100mg/L,符合甲方回用水要求;

  該化肥廠屬于煤化工企業(yè),在國家加大環(huán)保監(jiān)察力度的環(huán)境下,廢水零排放已經(jīng)是各化工廠的標準要求。本項目的濃鹽水蒸發(fā)結晶項目,是煤化工企業(yè)高鹽廢水首次采用管板結合的蒸發(fā)結晶工藝,不僅證明了管板結合的蒸發(fā)結晶工藝的成功,同時對整個廢水處理行業(yè)具有指導性作用。(來源:上海藍濱石化設備有限責任公司;機械工業(yè)上海藍亞石化設備檢測所有限公司)

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