中藥提取廢水處理ABR-生物接觸氧化-BAF工藝

中藥提取廢水處理ABR-生物接觸氧化-BAF工藝

2023-05-18 14:35:26 9

廣東云浮某制藥廠從天然植物中提取藥用成分,通過清洗、煎煮、濃縮、滅菌、干燥等工序生產中成藥片劑、口服液、顆粒劑和膠囊。在生產過程的原料清洗、煮罐換料清洗、地面沖洗等環(huán)節(jié)產生廢水,廢水中的主要成分有糖類、乙醇、苷類、生物堿、木質素、蛋白質、色素等物質及相關水解產物。由于中藥生產操作的間歇性和產品種類的多樣性,廢水具有水質、水量變化大,成分復雜,有機污染物濃度高,懸浮物細小難沉,色度較高等特點。該藥廠所在工業(yè)園區(qū)域環(huán)保要求較嚴格,根據環(huán)評批復要求,處理后出水要求達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準和《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21906-2008)2標準較嚴值的要求,常規(guī)的處理工藝難以達到標準的要求。針對廢水的特點和環(huán)保要求,設計采用ABR―生物接觸氧化―BAF工藝處理該廠廢水,自2017年正式運行以來,工藝運行穩(wěn)定,處理效果良好。

1、廢水水量及進出水水質

根據工廠建設規(guī)劃,一期設計規(guī)模為800m3/d,按照總體規(guī)模2000m3/d預留遠期擴建用地。出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準和《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21906-2008)2標準較嚴值的要求,設計進出水水質見表1

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

2、工藝設計

2.1 工藝流程

該廢水可生化性良好,B/C比在0.35~0.4之間,以生化處理作為主體處理工藝,因藥渣懸浮物較多且原水酸化,設置預處理以調節(jié)pH值和去除懸浮物質。廢水處理工藝流程如圖1所示。

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2.2 工藝說明

車間排放的生產廢水經廠區(qū)廢水管道收集后進入格柵井,通過轉鼓格柵去除藥渣等懸浮顆粒物后進入調節(jié)池均質均量,調節(jié)池內設置機械攪拌加強混合和防止沉淀。由于廢水可生化性較好,在前端有一定的酸化效果,經水泵提升后進入混凝沉淀池,通過調節(jié)pH值,投加混凝劑和助凝劑,加強對細微懸浮物及膠體的去除?;炷恋沓爻鏊M入ABR折板厭氧池,通過折板形成的水力折流加強泥水混合,在厭氧條件下經過水解、酸化、產甲烷等階段將有機物分解。厭氧出水進入生物接觸氧化池,通過微孔鼓風曝氣方式進行充氧,依靠生長在生物填料中的好氧生物膜將廢水中的有機物進一步降解,同時將廢水中的氨氮硝化為硝酸鹽。好氧出水經斜管沉淀池固液分離,出水進入曝氣生物濾池(BAF),通過濾料及其上附著生長的微生物對廢水中的污染物過濾、吸附、降解去除。出水經清水池和規(guī)范排放口后達標排放。

曝氣生物濾池采用清水池儲水作為反沖洗水源,反沖洗排水排入調節(jié)池?;炷恋沓睾托惫艹恋沓厥S辔勰嗯湃胛勰酀饪s池進行重力濃縮,加藥調理后泵入疊螺式污泥脫水機,脫水后外運處置。

2.3 主要構筑物及設計參數

(1)格柵井和調節(jié)池:1座,工藝尺寸18.0×12.0×5.0m,按照遠期規(guī)模一次性建設,停留時間10h,底部安裝2臺潛水攪拌機和1臺轉鼓式格柵機。

(2)混凝沉淀池:1座,工藝尺寸9.0×3.5×5.5m,分2組,反應區(qū)停留時間30min,設置機械攪拌裝置和酸堿調節(jié)加藥裝置;沉淀區(qū)為豎流式沉淀,表面負荷0.93m3/(m2?h),設置導流筒和反射板。

(3)ABR厭氧反應器:1座,工藝尺寸9.0×19.0×5.5m,分兩組,水力停留時間24h,容積負荷3.2kgCOD/(m3?d)。采用密封式結構,分3個隔室串聯,上升段流速0.5m/h,最后一格設蜂窩斜管填料層。設置沼氣收集管道,經脫硫除濕后進入內燃式沼氣燃燒系統。

(4)生物接觸氧化池:1座,工藝尺寸8.6×19.0×5.5m,分兩組,水力停留時間22h,容積負荷0.8kgCOD/(m3?d)。池內設置組合填料,采用微孔曝氣管曝氣,氣水比301。

(5)斜管沉淀池:1座,工藝尺寸8.6×19.0×5.5m,分兩組,表面負荷0.8m3/(m2?h),內置蜂窩斜管填料。

(6)曝氣生物濾池:1座分2格,工藝尺寸7.0×3.5×5.0m,容積負荷0.12kgBOD/(m3濾料?d),水力負荷1.85m3/(m2?h)。采用氣水聯合反沖洗,反沖水強度6L/(m3?s),反沖氣強度15L/(m3?s)

(7)污泥處理系統:初沉池污泥和生化剩余污泥均排入污泥濃縮池,污泥濃縮池采用重力濃縮,有效容積56m3,配置1臺疊螺式污泥脫水機,泥餅外運處置。

3、工程調試與運行

3.1 調試過程

工程于201611月竣工,12月進入生產調試。預處理調試選用多種藥劑進行試驗研究,結果表明:在預處理階段投加燒堿以調節(jié)廢水pH值并以PAC為混凝劑以PAM為助凝劑可取得較好的沉淀和后續(xù)生化效果。生化調試采用厭氧好氧調試分步進行,初期采用靜態(tài)方式進行,以市政污水處理廠脫水污泥接種、培養(yǎng)和馴化菌種。調試過程中,對厭氧影響較大的主要是pH值和溫度,由于水質酸化的影響必須調整至適合的pH值進入厭氧環(huán)節(jié),并觀察pH值變化與COD降解效率之間的關系;本項目調試期間正值冬季,水溫偏低,微生物馴化工作進展較慢,溫度回升后進展迅速。好氧調試在達到設計厭氧處理50%效果后進行,逐步調節(jié)進水量和曝氣量,并按比例投加氮源和磷源。大約經歷近5個月的時間,ABR池內形成黑色絮狀污泥,生物接觸氧化池填料上形成穩(wěn)定的黃褐色生物膜。通過顯微鏡觀察,微生物生長穩(wěn)定,表明污泥培養(yǎng)成功,整個系統進入正常運行狀態(tài)。

3.2 運行效果

該工程于20175月完成調試后,委托當地環(huán)境監(jiān)測部門進行了采樣監(jiān)測分析,其結果如表2所示。

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監(jiān)測結果標明,該工藝對各污染組分有較高的去除率,能實現出水的全面達標排放,各主要處理單元也達到了預期的設計功能和目標。

4、技術經濟分析

本工程占地約1048m2,構筑物占地632m2,建筑面積174m2。工程總投資520萬元,噸水投資6500/噸水,單位投資1548/kgCODCr。工程裝機容量105kW,工作容量72kW,日耗電量1106kW?h。噸水運行費用為1.86元,其中電費0.97元,藥劑費0.24元,人工費0.53元,其它費用0.12元。

5、結論

(1)采用預處理―ABR―生物接觸氧化―BAF工藝處理該廠中藥提取廢水,通過針對性的合理化設計,處理后出水可達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準和《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21906-2008)2標準較嚴值這一較高的要求。

(2)監(jiān)測結果表明,該工藝對于各污染組分均能取得較高的去除率,符合設計要求,其中BOD599.25%CODCr98.86%,氨氮為80.36%,色度為87.1%。

(3)中藥提取廢水的運行過程需密切關注進水的酸化,在前端處理設置pH值調節(jié)裝置對于保障污水處理的穩(wěn)定運行十分重要。

(4)該工藝在整體保證處理效果穩(wěn)定和較高的去除率同時,減少了占地面積,降低了投資和運行費用,方便日常維護,具有較好的節(jié)能效果。(來源:廣州中大環(huán)境治理工程有限公司)

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